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某電動汽車起步沖擊和抖動測試分析

2020-06-29 00:13:37·  來源:《汽車實用技術》  作者:王朝建,肖揚 湖南智點智能新能源汽車有限公司  
 
摘 要:某電動汽車(以下簡稱某車型)D檔起步時先有沖擊現象后伴隨整車抖動,嚴重影響車輛的駕乘舒適性。文章基于某主機廠在研車型存在的該問題進行測試分析,通
摘 要:某電動汽車(以下簡稱“某車型”)D檔起步時先有沖擊現象后伴隨整車抖動,嚴重影響車輛的駕乘舒適性。文章基于某主機廠在研車型存在的該問題進行測試分析,通過對振動信號的colormap進行分析,分析出傳動系齒間間隙是導致沖擊的原因,電機的階次振動是導致起步抖動的主要原因;通過對比該車型與標桿車的扭矩變化曲線,提出后續(xù)優(yōu)化標定方案。文章研究為電動汽車起步抖動優(yōu)化設計提供依據,對整車NVH性能提升有重要意義。

文章通過對驅動電機本體、方向盤及座椅導軌振動進行測試,通過試驗手段分析起步抖動產生的原因,對整車NVH性能開發(fā)過程中VCU、MCU程序設計及驅動電機結構設計具有指導意義。

1 起步抖動測試

1.1 測試設備


本次試驗借助LMS Test.lab數采前端及分析軟件、CAN線、三向振動加速度傳感器等附件完成。依據汽車行業(yè)針對整車振動問題的常規(guī)測試方法對驅動電機本體、方向盤、座椅導軌位置進行振動測試。

1.2 測試方案

通過對該車起步沖擊和抖動問題進行主觀評價,結合振動產生機理及現有的試驗設備情況,制定如下測試方案:

(1)原狀態(tài)車輛N檔,踩住剎車,掛D檔,松開剎車起步測試;

(2)控制扭矩:電機施加2Nm預扭矩起步測試;

(3)標桿車起步測試;

(4)優(yōu)化后驅動電機樣機測試。

1.3 數據記錄與振動分析軟件

測量時,振動信號通過三向振動加速度傳感器采集,扭矩信號、車速、轉速等信號通過 CAN線讀取,采集到的信號傳輸到數采前端,借助其完成振動信號與數字信號之間的轉換;采集到的振動和扭矩、轉速等數據使用LMS Test.lab分析軟件進行處理,通過該軟件分析,最終獲取振動colormap圖、扭矩變化曲線、轉速曲線等。

2 測試數據分析

2.1 原狀態(tài)D檔起步測試數據分析


圖1, D擋起步時先有沖擊現象后伴隨整車抖動現象。圖2,電機剛剛輸出扭矩時,電機轉速、車速會產生兩個較大峰值波動,對應圖1中的第一次沖擊??赡艿脑颍海?)懸置限位不足;(2)傳動系齒間間隙影響,傳動系正轉消除間隙后碰撞回彈,然后再次正轉嚙合,所以是兩個波峰,4.16s瞬時有負轉速,證明是回彈。

針對可能原因(1),Tip in/Tip out 工況,主觀評價無動總沖擊現象,判斷非懸置剛度問題;針對可能原因(2),施加2Nm的預扭矩進行驗證,以消除傳動系齒間間隙影響。


圖1 原狀態(tài)座椅導軌振動colormap圖


圖2 電機輸出扭矩、電機轉速、車速變曲線

從圖2可以看出,達到蠕行最大扭矩25Nm后,電機轉速、車速有明顯波動,對應colormap圖上約13Hz的振動。抖動時電機轉速為20~80r/min ,對應傳動軸萬向節(jié)3階頻率0.13~0.52Hz,可以排除傳動軸模態(tài)影響??赡艿脑颍海?)懸架模態(tài)影響;(2)動總剛體模態(tài)影響,恒扭矩輸出時,初步判定為負載的變化導致反作用于電機扭矩變化,激勵起剛體模態(tài)。

針對可能原因(1),起步時車速較低,路面激勵不足以激勵懸架振動,排除懸架模態(tài)影響;針對可能原因(2),測試動力總成剛體模態(tài),存在12.9Hz模態(tài)。

2.2 電機施加2Nm預扭矩起步測試分析

圖3,電機施加2Nm的預扭矩后,針對第一次沖擊現象,沖擊幅值有明顯降低(圖3左邊第一個框中區(qū)域),且主觀感受上有明顯改善。但,車內抖動問題依然存在,且頻率約在13Hz(圖3左邊第二個框中區(qū)域)。


圖3 施加2Nm預扭矩座椅電機本體振動colormop圖


圖4 施加2Nm預扭矩電機輸出扭矩、電機轉速、座椅導軌振動曲線

圖4,上圖為施加2Nm預扭矩測試數據,下圖為施加2Nm預扭矩測試數據,對比可知施加 2NM 預扭矩后,轉速波動的第一個峰值消失,證明轉速波動是由傳動系齒間間隙導致的。

2.3 標桿車起步測試分析

圖5為標桿車D擋起步工況電機本體振動測試數據,從圖中可以看出標桿車電機本體振動無明顯階次,且主觀感受上標桿車也不存在起步抖動現象。


圖5 標桿車起步工況電機本體振動colormap圖

2.4 優(yōu)化后驅動電機樣機起步測試分析

將優(yōu)化后樣機搭載在同一輛車上進行驗證。測試過程中除電機施加2Nm預扭矩外,VCU和MCU程序標定版本同2.1測試工況,測試結果見圖6所示。


圖6 更換優(yōu)化后電機座椅導軌、電機、減速器本體振動colormap圖

測試結果表明,電機本體無24階振動,主觀感受起步過程車內無抖動現象。

3 優(yōu)化方案

3.1 扭矩標定優(yōu)化


3.1.1 起步沖擊優(yōu)化

電機施加預扭矩對起步沖擊有明顯改善,建議后期標定增加預扭矩。

3.1.2 起步抖動優(yōu)化

圖7上圖為標桿車相電流曲線,下圖為某車型電機輸出扭矩。起步時大的扭矩變化會造成抖動現象,由于標桿車無起步抖動現象,故,后續(xù)建議參考標桿車的起步標定策略。


圖7 標桿車相電流及某車型扭矩變化曲線

目前,抑制純電動汽車起步抖動,主要增加力矩平滑環(huán)節(jié),使電機輸出力矩以一定的步長逼近期望力矩,通過限制電機輸出扭矩瞬間跳變的步長,減小電機輸出力矩對傳動系統(tǒng)的沖擊,將電機輸出階躍狀態(tài)的扭矩轉換成斜坡狀態(tài)的扭矩,使起步抖動現象得到改善。

在前期調試MCU控制程序的基礎上,通過增大電流環(huán)增益PI系數及轉矩指令濾波時間,亦可提高整車的平順性。

3.2 電機結構優(yōu)化

針對起步抖動問題,供應商對電機結構進行優(yōu)化:(1)定、轉子軸向長度縮短;(2)減小軸向氣隙不均勻度;(3)繞組改為短距,減小氣隙諧波磁密。驗證結果表明本次對電機結構的優(yōu)化改進對起步抖動有明顯改善效果。

4 結論

文章依托某車型起步沖擊和抖動問題,依據汽車行業(yè)針對整車振動問題的常規(guī)測試方法進行測試分析,結合振動傳遞路徑、電機輸出扭矩控制策略、排除關聯(lián)部件影響、對比分析法設計試驗程序。然后通過對測試數據進行分析,確定產生沖擊的原因為傳動系齒間間隙過大;產生整車抖動的原因為電機24階激勵,激發(fā)起約13Hz的動力總成剛體模態(tài)。文章對解決純電動汽車起步沖擊和抖動問題有重要借鑒意義。 
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