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一款重卡驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率提升設(shè)計(jì)優(yōu)化及驗(yàn)證

2022-12-13 14:42:50·  來(lái)源:《汽車測(cè)試報(bào)告》  作者:段傳勝、陳夢(mèng)  
 
摘要:該文通過(guò)對(duì)一款重卡驅(qū)動(dòng)橋進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化,提升了傳動(dòng)效率,降低了整車油耗,并對(duì)改進(jìn)前后的驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率及整車油耗做了試驗(yàn)和對(duì)比測(cè)試,結(jié)果表明,中橋效率提升了1.72%,后橋效率提升了2.28%,整車油耗降低了1.5 L,在一定程度上有利于促進(jìn)其他

摘要:該文通過(guò)對(duì)一款重卡驅(qū)動(dòng)橋進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化,提升了傳動(dòng)效率,降低了整車油耗,并對(duì)改進(jìn)前后的驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率及整車油耗做了試驗(yàn)和對(duì)比測(cè)試,結(jié)果表明,中橋效率提升了1.72%,后橋效率提升了2.28%,整車油耗降低了1.5 L,在一定程度上有利于促進(jìn)其他車型驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率的提升。


關(guān)鍵詞:重卡驅(qū)動(dòng)橋;傳動(dòng)效率;設(shè)計(jì)優(yōu)化;試驗(yàn)對(duì)比


作者簡(jiǎn)介:

段傳勝,北京福田戴姆勒汽車有限公司工程師,研究方向?yàn)槠囼?qū)動(dòng)橋;

陳夢(mèng),北京福田戴姆勒汽車有限公司工程師,研究方向?yàn)槠囼?qū)動(dòng)橋。


驅(qū)動(dòng)橋作為功率、能量傳動(dòng)鏈的重要一環(huán),提升驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率對(duì)降低能耗起著至關(guān)重要的作用。本文通過(guò)對(duì)驅(qū)動(dòng)橋主減速器齒輪、軸承、油封設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,降低轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,導(dǎo)入齒輪油及油液管理系統(tǒng),設(shè)計(jì)斷開提升機(jī)構(gòu)等方式,提升了驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率,降低了整車燃油消耗[1-3]。


1 驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率概念及影響因素


1.1 驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率概念


驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率η是指驅(qū)動(dòng)橋的輸出功率Po與驅(qū)動(dòng)橋的輸入功率Pi的比值,即η=Po/Pi,η越大,代表傳動(dòng)效率越高,驅(qū)動(dòng)橋能量消耗越少,驅(qū)動(dòng)橋的具體構(gòu)成如圖1所示。


圖1 驅(qū)動(dòng)橋的具體構(gòu)成


1.2 影響驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率的因素


通過(guò)對(duì)驅(qū)動(dòng)橋的傳遞路徑和功率消耗進(jìn)行分析可知,影響傳動(dòng)效率的主要因素為齒輪的嚙合精度、軸承齒輪摩擦副、轉(zhuǎn)動(dòng)體轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、攪油功率損失等。


2 驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率提升改進(jìn)方案


2.1驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率提升改進(jìn)方案


根據(jù)驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率的影響因素,從以下3個(gè)方面對(duì)驅(qū)動(dòng)橋結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。


2.1.1提升精度,降低摩擦阻力


將雙曲線齒輪的齒輪精度由8級(jí)提升至7級(jí),增加表面光潔度,同時(shí)對(duì)齒輪進(jìn)行修形,使其接觸面積增大,減小齒輪副嚙合的傳動(dòng)誤差,增加重疊系數(shù),使傳動(dòng)更加平穩(wěn)。原材料采用高純度的低淬透性鋼材,并利用熱處理工藝進(jìn)行優(yōu)化:100%壓淬,每批料盤都開展平面度檢測(cè)[4-5]。


低摩擦軸承的精度由P0級(jí)提高到P6級(jí)。優(yōu)化軸承粗糙度,內(nèi)圈滾道粗糙度、滾子外徑粗糙度由0.16μm提升至0.1 μm,外圈滾道粗糙度由0.2 μm提升至0.125 μm,滾子球基面粗糙度由0.32 μm提升至0.25 μm,內(nèi)圈大擋邊粗糙度由0.4 μm提升至0.2 μm。工作面型線柔性過(guò)渡,優(yōu)化了工作面凸度的位置和形狀、對(duì)數(shù)曲線及內(nèi)圈大擋邊與滾動(dòng)體接觸面積。


采用低摩擦油封。在對(duì)橡膠密煉時(shí)增加低摩擦添加劑,優(yōu)化唇口結(jié)構(gòu),降低抱軸力。本方案采用的是氟橡膠,其具有耐老化、耐熱、耐油特征,幾乎適用于所有的潤(rùn)滑油、燃料油,在含極壓添加劑的油中不易硬化,同時(shí)在油封密煉時(shí)增加了一種低摩擦系數(shù)添加劑,以增強(qiáng)橡膠的硬度。同時(shí),還優(yōu)化了骨架唇形,腰部細(xì),追隨性好,剛度高,同軸度好,抱軸力更小。


采用雙聯(lián)橋中橋斷開、后橋提升技術(shù):在常規(guī)中橋總成主減速器的基礎(chǔ)上增加動(dòng)力分離裝置,在常規(guī)后橋總成主減速器的基礎(chǔ)上增加提升裝置,在車輛半載或空載時(shí)通過(guò)提升后橋降低滾阻,通過(guò)斷開中后橋減少傳動(dòng)鏈。工作原理為:動(dòng)力分離裝置不充氣時(shí),滑動(dòng)嚙合套在回位彈簧的作用下與主動(dòng)圓柱齒輪分離,主動(dòng)圓柱齒輪不工作,后貫通軸無(wú)動(dòng)力輸出,動(dòng)力分離裝置充氣時(shí),通過(guò)拔叉將滑動(dòng)嚙合套與主動(dòng)圓柱齒輪接合,將動(dòng)力傳遞至后貫通軸。


2.1.2優(yōu)化齒輪油及管理系統(tǒng)


通過(guò)潤(rùn)滑及平衡油溫試驗(yàn),重新優(yōu)化車橋加油量,中后橋分別減少1 L油量,以減少齒輪攪油功率損失。通過(guò)對(duì)道路載荷譜、坡度的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,模擬驅(qū)動(dòng)橋在整車工況下的姿態(tài)角,在保證齒輪、軸承充分潤(rùn)滑,達(dá)到油面設(shè)計(jì)要求的情況下,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行模擬試驗(yàn)。優(yōu)化后的結(jié)果表明:中橋總成主減速器和后橋總成主減速器都可以減少1 L油量,減少了齒輪攪油功率損失[6-8]。


采用從動(dòng)齒輪擋油罩結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)油液分離,減少齒輪攪油功率損失。在橋殼與主減速器運(yùn)行的腔體內(nèi),增加一款擋油罩,將其安裝在橋殼上,通過(guò)螺栓進(jìn)行連接,在擋油罩底部設(shè)計(jì)一個(gè)圓孔(圖2),當(dāng)齒輪在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),改進(jìn)前需要攪動(dòng)整個(gè)橋殼主減腔體下半部分的齒輪油,改進(jìn)后,只需攪動(dòng)擋油罩內(nèi)部的齒輪油,就可減少攪油功率損失。同時(shí),齒輪油可通過(guò)圓孔進(jìn)行腔體內(nèi)外轉(zhuǎn)換,以免油溫過(guò)高。


圖2 驅(qū)動(dòng)橋齒輪擋油罩


采用高性能低黏度齒輪油,由GL-5 85W-90改為SAE 75W-85,降低攪油力。齒輪油是在齒與齒之間的接觸面上的,它能夠形成連續(xù)堅(jiān)韌的油膜,同時(shí)也具備高油性,可使傳動(dòng)機(jī)件之間維持有韌性的邊界油層,以免傳動(dòng)機(jī)件受到磨損,可預(yù)防擦傷。此外,齒輪油還具備良好的粘溫特性,這樣可以保證動(dòng)力傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的摩擦損耗較小,減少齒輪攪油損失[9]。


2.1.3降低轉(zhuǎn)動(dòng)慣量


差殼被齒一體化激光焊接可實(shí)現(xiàn)降重10 kg。改進(jìn)前的左差速器殼、右差速器殼與從動(dòng)錐齒輪是三明治式通過(guò)螺栓連接的分體結(jié)構(gòu),重量大約是95 kg,改進(jìn)后的左差速器殼與從動(dòng)錐齒輪整體鍛造成型,然后與右差速器殼連接,重量大約是85 kg,整個(gè)過(guò)程減少了左差速器殼與從動(dòng)錐齒輪重疊部分的質(zhì)量,共實(shí)現(xiàn)降重10 kg,降低了轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。


將某油潤(rùn)滑免維護(hù)輪端改為脂潤(rùn)滑免維護(hù)輪端結(jié)構(gòu),減小了軸承跨距,實(shí)現(xiàn)了降重30 kg。改進(jìn)前使用的是某油潤(rùn)滑免維護(hù)輪端,由于結(jié)構(gòu)限制,油潤(rùn)滑免維護(hù)輪端的輪轂內(nèi)軸承和外軸承中間由一個(gè)軸承隔套隔開,軸承跨距為147.5 mm,使得橋殼軸管、輪轂、半軸的軸向長(zhǎng)度比較大,因此質(zhì)量較重。改為脂潤(rùn)滑免維護(hù)輪端后,輪轂內(nèi)外軸承無(wú)需用軸承隔套隔開,軸承跨距只有62.9 mm,使得橋殼軸管、輪轂、半軸的軸向長(zhǎng)度比較小,因此質(zhì)量較輕,共實(shí)現(xiàn)降重30 kg,降低了轉(zhuǎn)動(dòng)慣量[10]。


3 驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率試驗(yàn)測(cè)試對(duì)比


3.1 傳動(dòng)效率測(cè)試方法


模擬整車運(yùn)行工況,在車橋輸入端加載不同的輸入扭矩和輸入轉(zhuǎn)速,計(jì)算出相應(yīng)的輸入功率Pi,同時(shí)通過(guò)試驗(yàn)傳感器讀出輸出扭矩、輸出轉(zhuǎn)速和輸出功率Po,計(jì)算出傳動(dòng)效率η=Po/Pi,根據(jù)道路載荷譜,設(shè)定出n個(gè)不同輸入扭矩和轉(zhuǎn)速在整車運(yùn)行過(guò)程中的占比(f1,f2,f3......fn),最后對(duì)每個(gè)不同的輸入扭矩轉(zhuǎn)速進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算出綜合傳動(dòng)效率值η=(η1×f1+η2×f2+η3×f3+ηn×fn)/n,如表1所示。


表1 傳動(dòng)效率測(cè)試方法


3.2 改進(jìn)前傳動(dòng)效率試驗(yàn)測(cè)試


根據(jù)傳動(dòng)效率測(cè)試方法,分別對(duì)中后橋傳動(dòng)效率改進(jìn)前和改進(jìn)后進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果如下:


第一,對(duì)中橋總成傳動(dòng)效率進(jìn)行試驗(yàn),選取2件性能、型號(hào)完全一致的中橋樣品,分別對(duì)其進(jìn)行編號(hào):中橋2500005-A(改進(jìn)前)、中橋2500005-B(改進(jìn)后)。對(duì)2件中橋樣品輸入轉(zhuǎn)速和輸入扭矩分別賦值:140、210;400、280;400、1000;680、320;680、1320;950、450;950、1150;1080、150;1080、1100,分析得出改進(jìn)前后的中橋總成傳動(dòng)效率分別為94.97、96.69。


第二,根據(jù)傳動(dòng)效率測(cè)試方法,對(duì)改進(jìn)后的中后橋傳動(dòng)效率進(jìn)行測(cè)試,選取2件性能、型號(hào)完全一致的后橋樣品,分別對(duì)其進(jìn)行編號(hào):后橋2400005-A(改進(jìn)前)、后橋2400005-B(改進(jìn)后)。對(duì)2件后橋樣品輸入轉(zhuǎn)速和輸入扭矩分別賦值:140、210;400、280;400、1000;680、320;680、1320;950、450;950、1150;1080、150;1080、1100,分析得出后橋總成傳動(dòng)效率改進(jìn)前后分別為95.24、97.52。


3.3 傳動(dòng)效率測(cè)試結(jié)果對(duì)比


根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出,中橋傳動(dòng)效率提升了1.72%,后橋傳動(dòng)效率提升了2.28%,如表2所示。


表2 傳動(dòng)效率測(cè)試結(jié)果對(duì)比


4 整車油耗試驗(yàn)測(cè)試對(duì)比


為進(jìn)一步分析驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)效率對(duì)整車油耗的影響,在整車轉(zhuǎn)鼓試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行了油耗測(cè)試,為確保油耗試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠,嚴(yán)格控制了試驗(yàn)邊界條件和試驗(yàn)程序,包括環(huán)境溫度、輪胎壓力、暖機(jī)方式、制動(dòng)方式、速度分配等,最終保證只有驅(qū)動(dòng)橋是變量[11-12]。結(jié)果顯示,裝改前驅(qū)動(dòng)橋的整車百公里油耗是30.2 L,裝改后驅(qū)動(dòng)橋的整車百公里油耗是28.7 L,整車百公里油耗降低了1.5 L。


5 結(jié)束語(yǔ)


經(jīng)過(guò)一系列驅(qū)動(dòng)橋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化及試驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明相關(guān)措施是切實(shí)可行的,為后續(xù)其他車橋平臺(tái)傳動(dòng)效率的提升提供了借鑒與參考。當(dāng)然,改進(jìn)與優(yōu)化是無(wú)止境的,本文也存在很多未考慮到的方面,例如零偏置錐齒輪、精準(zhǔn)潤(rùn)滑限流技術(shù)等,這也是筆者后續(xù)的研究方向。




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