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電動汽車電液制動系統(tǒng)振動和噪音優(yōu)化

2024-12-25 12:51:46·  來源:汽車動力總成  
 

01、前言

EHB電子液壓制動系統(tǒng)是從傳統(tǒng)液壓制動器發(fā)展而來的機(jī)電一體化系統(tǒng)。它無需真空源,能實(shí)現(xiàn)制動能量回收,增加車輛續(xù)航里程。作為智能汽車線控底盤的關(guān)鍵技術(shù)之一,EHB已廣泛應(yīng)用于新能源純電動車型。由于EHB以液壓系統(tǒng)為制動能量源,液壓系統(tǒng)與電控系統(tǒng)的技術(shù)融合較為復(fù)雜。在制動力矩的瞬時(shí)協(xié)調(diào)與分配過程中,這種復(fù)雜性可能影響駕駛平順性和制動舒適性。特別是在純電動汽車的低速制動時(shí),由于缺少發(fā)動機(jī)和路面噪聲的掩蔽,制動過程中的振動噪聲問題更為突出,容易被駕乘人員感知并引發(fā)抱怨。

本文通過解析純電動汽車低速行駛時(shí)制動系統(tǒng)的NVH問題,探討了ESC總成壓力脈動激勵(lì)引發(fā)制動踏板抖動及異常噪聲的潛在機(jī)制。針對此問題,本文提出了改善與優(yōu)化方案,并通過改進(jìn)制動能量回收策略進(jìn)行了實(shí)車測試,最后驗(yàn)證方案的有效性。

02、電液復(fù)合制動系統(tǒng)方案

下圖展示的是某款主流純電動車型所采用的EHB電子液壓復(fù)合線控制動系統(tǒng)。其基礎(chǔ)制動設(shè)計(jì)采用了對角分布的雙回路管路。前制動器為單活塞內(nèi)通風(fēng)盤式,而后制動器則集成了EPB電子駐車功能的實(shí)心盤。制動助力器方面,采用了非解耦式的機(jī)電伺服機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)由驅(qū)動電機(jī)、電控單元、機(jī)械傳動機(jī)構(gòu)、串聯(lián)式制動主缸、踏板行程傳感器以及連接推桿等部件構(gòu)成。當(dāng)駕駛員踩下制動踏板時(shí),傳感器會采集制動踏板的位移和速度信息,并將處理后的信號傳遞給電控單元。電控單元經(jīng)過計(jì)算后,分配驅(qū)動電機(jī)所提供的扭矩。隨后,機(jī)械傳動裝置將這一扭矩轉(zhuǎn)化為伺服制動力,與踏板力共同作用,推動制動主缸活塞運(yùn)動。這一過程會向各車輪的輪缸分泵提供液壓制動力,從而實(shí)現(xiàn)快速且精準(zhǔn)的制動效果。此外,ESC總成系統(tǒng)集成了回饋力矩與液壓力矩的協(xié)調(diào)功能,能夠執(zhí)行CRBS協(xié)調(diào)式制動能量回收策略。該系統(tǒng)具有體積小、重量輕、響應(yīng)迅速以及設(shè)計(jì)模塊化等優(yōu)點(diǎn),并配備了滿足功能安全的冗余設(shè)計(jì)。

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該純電動轎車配備了“三合一”集成式前電驅(qū)系統(tǒng)。當(dāng)車輛以低于30 km/h的速度行駛時(shí),駕駛員在快速踩下踏板進(jìn)行輕度或中度制動時(shí),能明顯感覺到制動踏板的抖動,并聽到“咔咔”的異常聲音。由于純電動車在低速行駛時(shí)車內(nèi)背景噪聲較低,這種異常的抖動和聲音會嚴(yán)重影響車輛的低速制動舒適性,進(jìn)而容易引發(fā)市場用戶的抱怨。鑒于這種瞬態(tài)工況下的振動噪聲問題影響因素眾多,需要對多處結(jié)構(gòu)進(jìn)行取點(diǎn)測試,以獲取必要的解析數(shù)據(jù)。

03、整車狀態(tài)的振動噪聲測試分析

為了更準(zhǔn)確地測試分析該車型在低速制動工況下的異常振動和噪聲問題及其故障特征,并診斷排查潛在原因機(jī)理,在以下位置布置了振動加速度傳感器:ESC本體、液壓連接管路、制動主缸殼體、制動板以及與車身前圍板的連接處。同時(shí),在車內(nèi)駕駛員左耳附近布置了麥克風(fēng)。測試工況如下:車輛在平直光滑的路面上緩慢加速至30 km/h,隨后松開油門滑行,接著迅速踩下制動踏板。在此過程中,同步進(jìn)行制動操作和振動噪聲信號的采集。

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1、整車測試結(jié)果的分析

根據(jù)以上各個(gè)振動位置時(shí)域測試結(jié)果,通過對各測點(diǎn)振動信號時(shí)域特征分析和音頻回放對比,并結(jié)合主/客觀評價(jià)的辨識,可以準(zhǔn)確地識別出各通道振動噪聲信號的瞬時(shí)過程,以及波形特征和幅值水平等。通過數(shù)據(jù)分析可以看到:

(1) 低速行駛時(shí),由于路面激勵(lì)和制動操作產(chǎn)生的背景噪聲較大,車內(nèi)麥克風(fēng)測量的聲壓信噪比較低,導(dǎo)致聲音通道的脈沖特征不明顯。

(2) 在車輛快速制動過程中,制動系統(tǒng)的各主要部件均存在約0.5秒的明顯振動脈沖特征區(qū)間,該區(qū)間與踏板抖動的時(shí)間范圍相吻合。

(3) ESC本體的瞬時(shí)沖擊波形最為清晰,振動幅值最大,加速度峰值接近7g;而與制動主缸連接的液壓管路表面振動峰值約為2g。這兩者的振動強(qiáng)度均遠(yuǎn)大于其他位置。(4) ESC總成與車身左側(cè)前縱梁連接位置的振動特征最小,因此可以推測該位置并非主要的結(jié)構(gòu)振動傳遞路徑。(5) 盡管ESC本體與車內(nèi)制動踏板的異常振動區(qū)間重合,但兩者的振動波形存在顯著差異。因此,推測踏板抖動的主要原因可能是制動主缸增壓過程中,ESC總成液壓伺服單元工作時(shí)產(chǎn)生的壓力脈動通過管路和電動助力系統(tǒng)傳遞至制動踏板。(6) 快速踩下制動踏板時(shí),制動主缸殼體和車身前圍板的振動呈現(xiàn)出連續(xù)的非高斯信號特征。這很可能是電動助力系統(tǒng)中機(jī)械傳動工作過程所產(chǎn)生的。

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通過制動踏板與ESC總成的振動時(shí)頻譜測試對比分析,結(jié)果顯示:在制動過程初期,紅色高亮區(qū)域顯示的瞬態(tài)沖擊振動噪聲特征,容易被踏板快速踩踏產(chǎn)生的背景噪聲所掩蓋,因此并非車內(nèi)用戶關(guān)注的重點(diǎn)NVH問題。從踏板抖動的時(shí)間對比來看,其略微滯后于ESC總成的振動。這一現(xiàn)象與液壓系統(tǒng)作動過程中的延遲響應(yīng)特性有關(guān)。此外,ESC總成殼體的振動頻譜特征主要集中在2000 Hz左右,這主要與ESC液壓伺服系統(tǒng)內(nèi)的柱塞泵或電磁閥閥芯的瞬時(shí)撞擊過程相關(guān)。該頻率遠(yuǎn)高于制動踏板的振動特征頻率。這些現(xiàn)象表明,該車型的制動振動噪聲問題很可能與液壓波動直接相關(guān)。

2、關(guān)鍵因素分析

根據(jù)整車測試結(jié)果的分析與原因推測,采取以下措施來排查與驗(yàn)證傳遞路徑的潛在影響因素:在綜合性能試驗(yàn)場的瀝青光滑高附路面上,駕駛員多次重復(fù)操作車輛D檔低速行駛制動過程,并主觀評價(jià)車內(nèi)振動噪聲情況。我們通過隔離或擾動EHB制動系統(tǒng)與車身鈑金的搭接方式來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)論證和主觀評價(jià)對比,可以發(fā)現(xiàn)以下擾動方式并未使制動踏板振動和異響現(xiàn)象發(fā)生明顯變化:完全拆除ESC總成與前縱梁的連接螺栓,隔斷液壓管路與車身側(cè)的全部搭接點(diǎn);在電動助力系統(tǒng)與前圍板之間增加隔振橡膠;在前圍板上直接黏接金屬質(zhì)量塊。

然而,當(dāng)我們將制動主缸的兩根液壓連接金屬管更換為橡膠軟管后,制動過程中的異常振動噪聲問題有所改善。此外,在重新加注制動液時(shí),管路內(nèi)的真空度也顯著影響了該問題的主觀感知水平。這些擾動試驗(yàn)進(jìn)一步表明,控制制動液壓伺服系統(tǒng)的壓力脈動是解決踏板抖動和異響問題的關(guān)鍵因素。

04、潛在原因分析與解決方案

1、ESC總成關(guān)鍵部件的動力學(xué)特性分析

HUC液壓控制單元主要由電機(jī)、柱塞泵、壓力傳感器、電控單元、閥體和電磁閥等部件構(gòu)成。如圖所示,它通過直流電機(jī)的偏心軸驅(qū)動柱塞泵和電磁閥,實(shí)現(xiàn)高速開關(guān)運(yùn)動,從而輸出并控制各個(gè)通道的制動壓力。然而,這一過程也常導(dǎo)致液壓系統(tǒng)產(chǎn)生振動和噪聲問題。

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柱塞泵由偏心輪的電動機(jī)驅(qū)動,在吸/壓油閥芯之間形成一個(gè)密閉的柱塞腔,其輸出流量Q 和偏微分表達(dá)式如下:

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式中:d 為柱塞直徑,e 為電機(jī)偏心軸距離,θ 為偏心輪轉(zhuǎn)動角度,N 為電機(jī)轉(zhuǎn)速。由上式可知,泵油流量脈動與電機(jī)轉(zhuǎn)速和偏心距設(shè)計(jì)存在直接關(guān)系。

柱塞泵和電磁閥是HCU單元的關(guān)鍵部件,其瞬時(shí)動力學(xué)特性直接影響整車ESC制動液壓系統(tǒng)的工作狀態(tài)。然而,這些液壓系統(tǒng)的關(guān)鍵器件在車型搭載應(yīng)用前,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和功能控制算法便已確定。在實(shí)際的車型項(xiàng)目制動系統(tǒng)工程集成開發(fā)過程中,通常需要從整車NVH性能問題著手,進(jìn)行深入的具體分析,以尋求既有效又低成本的優(yōu)化方案。

2、潛在原因分析

由于ESC系統(tǒng)常涉及零部件供應(yīng)商的核心技術(shù),因此無法直接同步采集電液系統(tǒng)的實(shí)時(shí)工作狀態(tài)參數(shù)。但基于整車試驗(yàn)測試分析與路徑排查的結(jié)果,我們初步推測,ESC總成HCU系統(tǒng)的壓力脈動激勵(lì)是該車型制動踏板抖動與異響問題的主要原因。

在車輛低速行駛并進(jìn)行中度制動時(shí),CRBS系統(tǒng)會協(xié)調(diào)控制,分配驅(qū)動電機(jī)的能量回收與ESC液壓制動力,同時(shí)確保制動踏板感的一致性。當(dāng)駕駛員快速踩下制動踏板請求制動時(shí),ESC總成通常會優(yōu)先考慮驅(qū)動電機(jī)回收制動能量,剩余制動力需求則由液壓制動系統(tǒng)補(bǔ)充。由于制動踏板和制動主缸是非解耦連接,主缸內(nèi)的制動液會被活塞推動,并暫時(shí)存儲在ESC總成的蓄能器中。此時(shí),保持踏板感的作用力由電子制動助力器提供補(bǔ)償。若制動請求保持不變,當(dāng)車速降低導(dǎo)致能量回收扭矩能力降低,或出現(xiàn)其他不穩(wěn)定工況(如ABS觸發(fā)、減速度過大等)時(shí),驅(qū)動電機(jī)的能量回收功能需退出。如圖所示,為了保證車輛的減速度不降低,ESC總成會主動增加液壓制動力,HCU系統(tǒng)工作產(chǎn)生流體慣量引起的水錘效應(yīng)激勵(lì),導(dǎo)致對制動管路的流體沖擊,并通過耦合機(jī)構(gòu)傳遞到制動踏板,產(chǎn)生踏板抖動感和異常噪聲問題。

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3、優(yōu)化方案根據(jù)整車測試結(jié)果分析和傳遞路徑擾動試驗(yàn)驗(yàn)證的情況,結(jié)合以上潛在機(jī)理的分析,在實(shí)際的工程開發(fā)中,通??梢圆捎靡韵路桨竵砀纳苹蚪鉀Q純電動汽車低速行駛下的制動NVH問題。(1) 降低ESC總成對制動系統(tǒng)流致振動噪聲的激勵(lì):例如,通過減小HCU系統(tǒng)電機(jī)軸的偏心距、采用多柱塞設(shè)計(jì)、優(yōu)化泵芯和閥芯結(jié)構(gòu)等措施,可以降低液壓脈動與沖擊,同時(shí)避免空穴效應(yīng)。此外,在ESC閥體內(nèi)增加液力阻尼器,提高ESC電機(jī)和電磁閥的控制精度,也能減小作動過程中的速度變化率。(2) 減小結(jié)構(gòu)路徑的振動傳遞:例如,采用橡膠軟管、金屬波紋管或內(nèi)嵌緩沖裝置的制動主缸連接管路;增加制動踏板重量或提高車身連接剛度;在ESC總成和液壓管路與車身結(jié)構(gòu)搭接處增加橡膠隔振墊。同時(shí),優(yōu)化制動主缸特性。另外,采用完全解耦的一體式電動制動助力系統(tǒng)或EMB制動系統(tǒng),能徹底解決制動踏板抖動問題。4、標(biāo)定優(yōu)化與驗(yàn)證為了保持該車型制動系統(tǒng)的硬件架構(gòu)不變,并綜合考慮成本和設(shè)計(jì)變更驗(yàn)證周期等因素,我們可以對協(xié)調(diào)式制動能量回收策略進(jìn)行軟件標(biāo)定優(yōu)化。經(jīng)過多次參數(shù)調(diào)整與驗(yàn)證,確定的實(shí)際應(yīng)用措施方案如下:在不影響車輛制動安全性的前提下,將制動能量回收策略的完全退出車速從15 km/h變更為30 km/h;同時(shí),ESC總成電機(jī)轉(zhuǎn)速從原來1800 r/min降低至1200 r/min。經(jīng)過對制動策略進(jìn)行標(biāo)定優(yōu)化后的車輛進(jìn)行綜合駕評與測試對比分析,結(jié)果顯示,車輛的制動效能與踏板感覺并未明顯下降,且主觀評價(jià)中已無法感知到制動踏板的抖動和“咔咔”的異常聲音。

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此外,低車速下能量回收效能較低,因此調(diào)整退出車速對整車?yán)m(xù)航能力的影響并不顯著,但卻能明顯提升低速工況下的制動舒適性。如圖所示,通過對同一輛車實(shí)施制動標(biāo)定優(yōu)化策略的刷新操作,并進(jìn)行客觀測試的對比驗(yàn)證,我們發(fā)現(xiàn)ESC總成的振動水平有了明顯降低。盡管主缸和踏板在制動助力器機(jī)械傳動過程中仍存在振動特征,但制動踏板液壓系統(tǒng)的流致振動幅值已顯著減小。

05、結(jié)語

隨著電動化、智能化及無人駕駛汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步,市場用戶對制動舒適性的要求也日益提升。因此,整車線控制動領(lǐng)域的NVH性能集成與開發(fā)技術(shù)顯得尤為重要。本文以純電動汽車制動踏板抖動與異響問題為切入點(diǎn),深入探討了ESC總成液壓伺服系統(tǒng)產(chǎn)生流致振動噪聲的潛在機(jī)制,并提出了具體的優(yōu)化方案。最終通過優(yōu)化制動能量回收策略,實(shí)車駕駛評價(jià)和測試驗(yàn)證了這些措施的有效性。在當(dāng)前純電動汽車研發(fā)周期不斷縮短的趨勢下,整車廠家與供應(yīng)商需緊密合作,依托制動系統(tǒng)硬件在環(huán)臺架進(jìn)行充分的算法優(yōu)化與功能驗(yàn)證,才能在開發(fā)初期就有效規(guī)避復(fù)雜系統(tǒng)集成中的振動噪聲問題,從而提高整車研發(fā)效率,減少后期的設(shè)計(jì)變更。
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