6×4重型半掛牽引車輕量化鞍座支架斷裂有限元分析及改進
半掛牽引車以其良好的防滑性、機動靈活性、工作可靠性、牽引平穩(wěn)性廣受市場好評。鞍座作為底盤與貨箱連接的關(guān)鍵裝置,其可靠性對牽引車優(yōu)越性能的發(fā)揮至關(guān)重要。
目前,主機廠所使用鞍座多為供應(yīng)商開發(fā)和生產(chǎn),并按照協(xié)議供貨。對于新開發(fā)鞍座強度測試,供應(yīng)商則多按照GB/T 20069-2006《道路車輛牽引座強度試驗》進行臺架試驗?,F(xiàn)廣泛使用的鞍座多為性價比高的單向鞍座。性能優(yōu)越的多向鞍座在高端車型上也受關(guān)注。
鞍座支架多采用比較成熟的鑄造結(jié)構(gòu),而焊接結(jié)構(gòu)鞍座支架因其質(zhì)量輕、成本低、性能可靠,也逐漸被采用。本文6 x 4重型半掛牽引車開發(fā)時的鞍座支架采用鑄造件。后因降本原因,部分車型改用鈑金焊接結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)支架進入市場后,部分車輛行駛5000—20000公里時,發(fā)現(xiàn)支架出現(xiàn)裂紋:如圖1,2。

圖1 鞍座及斷裂位置

圖2 斷裂圖片
隨著公路運輸業(yè)務(wù)的崛起,各大主機廠在牽引車市場的角逐日趨激烈。本公司產(chǎn)品在市場出現(xiàn)的質(zhì)量問題,技術(shù)部門需要快速響應(yīng)。
現(xiàn)針對鞍座支架斷裂處進行C A E強度分析,對斷裂原因進行排查。并給出改進方案,快速響應(yīng)和解決市場斷裂故障問題。
2 基于整車多工況的鞍座支架強度分析
2.1 工況描述
本次分析依托主機廠整車資源,將鞍座放到整車中仿真。在整車中仿真更接近真實工作情況,能很好的反饋出強度問題。
有限元分析工況為四個典型的整車工況:整車彎曲工況、整車對扭工況、整車制動工況、整車轉(zhuǎn)彎工況。其中,整車彎曲工況為單工況,其余三個工況為復(fù)合工況。
2.2 有限元建模
有限元建模前處理采用h y p e r m e s h 建模,模型包含整車所有重要部件:駕駛室,發(fā)動機,車架,懸架、橋、傳動軸、油箱、電瓶箱等等。其中:駕駛室、發(fā)動機、懸架、橋、輪胎等使用對標(biāo)后的剛度和質(zhì)量,簡化建模。
鈑金件采用殼單元建模,抽中面后離散為5-10mm四邊形單元,并根據(jù)實際情況賦給厚度。鑄件離散為3-6mm四面體單元。焊接采用seam焊接單元連接。螺栓連接采用1D的beam+rigid單元連接。
鞍座支架材料為Q345:彈性模量2.1E5Mpa、泊松比0.3、密度7.9E3kg/m3;其它零部件材料按照設(shè)計圖紙賦予參數(shù)屬性。
載重加載16. 7T均布質(zhì)量在鞍座上,整車加載垂直向下(-Z向)1G重力加速度。約束6個輪胎與路面接觸點。四個整車工況依據(jù)實際情況加載重力加速度和輪胎約束。建成后的整車模型如圖3。
2.3 有限元分析結(jié)果
有限元分析求解采用hyperworks軟件的optistrusct求解器做線性計算。

圖3 有限元整車數(shù)模
在計算的四個工況中:彎曲工況主要考核整車垂向承載能力,鞍座支架受力表現(xiàn)為受貨箱壓力;整車對扭工況主要考核整車對角輪胎同時上抬時抗扭能力,鞍座支架受力表現(xiàn)為即受貨箱壓力也受由車架傳導(dǎo)上來的對扭力;整車轉(zhuǎn)彎工況主要考核整車轉(zhuǎn)彎時載荷向一側(cè)轉(zhuǎn)移,單側(cè)超重能力,鞍座支架受力表現(xiàn)為一側(cè)荷載減少另一側(cè)載荷增加;整車制動工況主要考核整車制動時載荷向前側(cè)轉(zhuǎn)移,前側(cè)超重能力,鞍座支架受力表現(xiàn)為前側(cè)受力增加后側(cè)受力減少。鞍座支架四個工況應(yīng)力分析應(yīng)力云圖如圖4-7。云圖表明最大應(yīng)力出現(xiàn)位置與斷裂位置相吻合。

圖4 整車彎曲工況應(yīng)力云圖 圖5 整車對扭工況應(yīng)力云圖

圖6 整車轉(zhuǎn)彎工況應(yīng)力云圖 圖7 整車制動工況應(yīng)力云圖
計算結(jié)果評價:整車彎曲工況為單一工況,計算結(jié)果評價綜合考慮材料疲勞系數(shù)和動載荷沖擊系數(shù),確定安全系數(shù)為大于或等于2。整車對扭工況、整車轉(zhuǎn)彎工況、整車制動工況為復(fù)合工況,計算結(jié)果評價綜合考慮材料疲勞系數(shù)和動載荷沖擊系數(shù),確定安全系數(shù)為大于或等于1 . 2 5。計算結(jié)果表明整車彎曲工況和整車制動工況不滿足評價指標(biāo),評價為不合格。整車對扭工況和整車轉(zhuǎn)彎工況滿足評價指標(biāo),評價為合格,如表1。

表1 計算結(jié)果及評價指標(biāo)
3 斷裂原因確定
3.1 支架材料方面
(1)鞍座支架材料為Q34 5。對其進行成分分析和拉伸試驗,結(jié)果顯示各項指標(biāo)均合格,如表2。

表2 材料分析實驗數(shù)據(jù)
3.2 設(shè)計結(jié)構(gòu)研究
從設(shè)計布局方面分析,該支架在垂向和側(cè)向兩個方向,同時在斷裂處出現(xiàn)了嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)突變,結(jié)構(gòu)過渡不平順。該問題導(dǎo)致應(yīng)力集中在斷裂處。
現(xiàn)取斷裂位置的剖面面積,對其變化進行分析,如下圖8,9在斷裂位置出現(xiàn)了明顯的剖面面積減小的現(xiàn)象。

圖8 剖面示意圖

圖9 剖面面積變化曲線圖

圖10 優(yōu)化后的鞍座支架
4 改進方案及計算結(jié)果
在制定改進方案時,將斷裂情況、C A E仿真結(jié)果以及設(shè)計布局分析相結(jié)合,試圖將最大應(yīng)力降到合格。
對應(yīng)力集中區(qū)進行加強,優(yōu)化位置如圖1 0 方框處。從設(shè)計角度對結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,解決設(shè)計布局有突變、剛度過渡不平順的問題。
在2 . 2節(jié)的基礎(chǔ)上,再次對改進方案進行有限元分析,四個工況應(yīng)力分析應(yīng)力云圖如圖11-14。結(jié)果表明不僅各工況最大應(yīng)力得到大幅下降,且紅色高應(yīng)力區(qū)域明顯擴大,應(yīng)力集中問題大幅改善。計算結(jié)果評價指標(biāo)與2 . 3節(jié)中分析評價指標(biāo)相同。如表3,評價結(jié)果表明各工況均滿足評價指標(biāo),評價為合格。

圖11 整車彎曲應(yīng)力云圖 圖12 整車對扭應(yīng)力云圖

圖13 整車轉(zhuǎn)彎應(yīng)力云圖 圖14 整車制動應(yīng)力云圖

表3 計算結(jié)果及評價指標(biāo)
5 總結(jié)
本文為解決市場鞍座支架斷裂故障,經(jīng)CAE仿真初步分析,結(jié)果表明兩個工況應(yīng)力不滿足評價指標(biāo)。依據(jù)仿真結(jié)果,研究發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)存在設(shè)計缺陷,通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化,使最大應(yīng)力下降56.5%,最終各工況應(yīng)力均滿足評價指標(biāo)。
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