日本无码免费高清在线|成人日本在线观看高清|A级片免费视频操逼欧美|全裸美女搞黄色大片网站|免费成人a片视频|久久无码福利成人激情久久|国产视频一二国产在线v|av女主播在线观看|五月激情影音先锋|亚洲一区天堂av

  • 手機(jī)站
  • 小程序

    汽車測(cè)試網(wǎng)

  • 公眾號(hào)
    • 汽車測(cè)試網(wǎng)

    • 在線課堂

    • 電車測(cè)試

汽車空調(diào)風(fēng)道風(fēng)量分配和氣動(dòng)噪聲優(yōu)化研究

2024-02-23 11:00:20·  來源:汽車CFD熱管理  
 

王華偉,朱帥,王博等.汽車空調(diào)風(fēng)道風(fēng)量分配和氣動(dòng)噪聲優(yōu)化研究[J/OL].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,1-8[2024-02-22].


摘 要:


汽車空調(diào)的除霜風(fēng)道存在的風(fēng)量分配不合理和噪聲較大的問題,嚴(yán)重影響了汽車的舒適性,針對(duì)以上問題,本文以某款汽車暖通空調(diào)為研究對(duì)象,從汽車空調(diào)風(fēng)道引起的氣動(dòng)噪聲入手,結(jié)合實(shí)驗(yàn)和仿真對(duì)空調(diào)的除霜風(fēng)道進(jìn)行優(yōu)化研究。通過仿真分析找出除霜風(fēng)道引起風(fēng)量分配不合理和噪聲較大的原因,研究發(fā)現(xiàn),減少轉(zhuǎn)彎、擴(kuò)大出風(fēng)口、做好氣流分離設(shè)計(jì)和渦流區(qū)的過渡等優(yōu)化可以保證各個(gè)出風(fēng)口的風(fēng)量分配充足均勻的情況下,優(yōu)化后風(fēng)道可使車內(nèi)噪聲最大降低6dB,并在風(fēng)量臺(tái)和半消聲室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試,驗(yàn)證了優(yōu)化方案的有效性,可為汽車空調(diào)降噪研究提供方法和實(shí)踐基礎(chǔ)。


1 引言


汽車車內(nèi)噪聲大小已經(jīng)成為評(píng)價(jià)汽車舒適性的重要指標(biāo)。其中空調(diào)噪音是汽車噪音的主要噪聲源之一,在新能源汽車中,由于無發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲的掩蔽,空調(diào)噪音問題尤為凸顯[1]。空調(diào)出風(fēng)口處的噪音直接被車內(nèi)乘客所感知,嚴(yán)重影響了駕駛體驗(yàn),因此,汽車空調(diào)風(fēng)道及出風(fēng)口的噪聲降低研究,對(duì)于提高汽車舒適性有著重要作用。


國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)汽車空調(diào)噪聲進(jìn)行了大量的研究,劉天宏從風(fēng)量大小和氣流走向?qū)ζ嚳照{(diào)風(fēng)道進(jìn)行改進(jìn),提高了除霜效率[2]。汪怡平對(duì)某款汽車空調(diào)風(fēng)道的流場(chǎng)和聲場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行分析,降低了風(fēng)道的氣動(dòng)噪聲[3]。卿宏軍利用標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)道模型,針對(duì)風(fēng)道產(chǎn)生的汽車噪聲對(duì)比研究了幾種不同的仿真方法,發(fā)現(xiàn)聲類比的仿真方法求解精度最高[4]。TM Huang對(duì)汽車除霜性能不足問題進(jìn)行格柵改進(jìn)[5],D Lee研究出了對(duì)汽車空調(diào)噪聲提出了新的預(yù)測(cè)方法[6]。眾多學(xué)者通過單獨(dú)研究空調(diào)風(fēng)道風(fēng)量或噪聲以提高舒適性,同時(shí)對(duì)風(fēng)量和噪聲的優(yōu)化研究較少,因此,本文結(jié)合仿真對(duì)某款汽車除霜風(fēng)道的風(fēng)量分配和噪聲進(jìn)行耦合分析,并進(jìn)行搭建實(shí)驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,滿足風(fēng)量充足和分配合理的要求下,在風(fēng)量分配和噪聲耦合分析的基礎(chǔ)上,對(duì)該風(fēng)道進(jìn)行優(yōu)化,有效降低了該空調(diào)的氣動(dòng)噪聲。


2 理論基礎(chǔ)


汽車空調(diào)風(fēng)道的噪聲源復(fù)雜,在風(fēng)道和出風(fēng)口內(nèi),管道的彎曲和分風(fēng)口處的壁面上和風(fēng)道內(nèi)的流體中,因氣體分流產(chǎn)生的漩渦和湍流,造成了壓力損失,流場(chǎng)紊亂,均造成了較大的氣動(dòng)噪聲[7]。風(fēng)道的氣動(dòng)噪聲是一種寬頻噪聲,在很寬的頻域內(nèi)都有較強(qiáng)的聲壓級(jí),因此需要進(jìn)行頻域分析找出在不同頻率下的聲壓級(jí),其氣動(dòng)噪聲的頻率計(jì)算公式為:


圖片


3 風(fēng)道的風(fēng)量分配及噪聲實(shí)驗(yàn) 


3.1 風(fēng)量分配實(shí)驗(yàn)


在風(fēng)量臺(tái)上進(jìn)行該空調(diào)風(fēng)道進(jìn)行風(fēng)量分配實(shí)驗(yàn),如圖1所示。在做好空調(diào)氣密性的基礎(chǔ)上,連接空調(diào)風(fēng)道,給風(fēng)道鼓風(fēng)量為424kg/h的風(fēng)量。利用風(fēng)量臺(tái)上的吸風(fēng)模式對(duì)各個(gè)出風(fēng)口進(jìn)行吸風(fēng),此時(shí)風(fēng)量臺(tái)吸收的風(fēng)量即為該空調(diào)出風(fēng)口的風(fēng)量。本次實(shí)驗(yàn)主要測(cè)量在除霜風(fēng)道下的四個(gè)出風(fēng)口處的風(fēng)量,如表1所示,并計(jì)算各個(gè)出風(fēng)口風(fēng)量所占比例。由于每款汽車空調(diào)的風(fēng)道設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不同,所產(chǎn)生的風(fēng)阻也不同,進(jìn)而對(duì)風(fēng)量分配和噪聲都產(chǎn)生影響,在汽車空調(diào)風(fēng)道設(shè)計(jì)時(shí)還需要重點(diǎn)要考慮風(fēng)道各個(gè)出風(fēng)口的風(fēng)阻等。因此,本文對(duì)該風(fēng)道的風(fēng)阻進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。測(cè)出四個(gè)出風(fēng)口在各自目標(biāo)風(fēng)量下的風(fēng)阻大小,如表1中所示。


圖片

圖片

圖片


實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如表1所示可知,該風(fēng)道的實(shí)際風(fēng)量分配結(jié)果與目標(biāo)風(fēng)量分配比例最大差值有7.3%,中間兩個(gè)除霜出風(fēng)口風(fēng)阻過大,導(dǎo)致出風(fēng)量不足,另外兩個(gè)側(cè)除霜出風(fēng)口風(fēng)量偏大,與目標(biāo)風(fēng)量分配比例要求不符,容易引起前擋風(fēng)玻璃除霜效果不理想、側(cè)出風(fēng)口風(fēng)量過大影響駕駛等問題。


3.2 噪聲實(shí)驗(yàn)


該實(shí)驗(yàn)需要的條件,如表2所示,對(duì)該風(fēng)道的噪聲實(shí)驗(yàn)需要在半消音室中進(jìn)行,原理圖和實(shí)物圖如圖2(a)和圖2(b)所示,通過半消音室外鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)引入到半消音室的穩(wěn)流倉(cāng)中,穩(wěn)流管道連接到汽車空調(diào)風(fēng)道的入口處,保證連接處密封完好,避免因連接處泄露而導(dǎo)致的湍流和嘯叫產(chǎn)生干擾噪聲。在距離空調(diào)風(fēng)道中央0.5m處布置一個(gè)麥克風(fēng)并進(jìn)行校準(zhǔn),監(jiān)測(cè)該風(fēng)道的氣動(dòng)噪聲。先測(cè)試在安裝好穩(wěn)流倉(cāng)和過渡連接工裝不帶儀表板風(fēng)道時(shí)實(shí)驗(yàn)條件下的噪聲為22dB,滿足與帶有儀表板風(fēng)道的氣動(dòng)噪聲相差在10dB以上的要求,可以在該條件下用該實(shí)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行氣動(dòng)噪聲實(shí)驗(yàn)。


圖片

圖片

圖片


該汽車空調(diào)風(fēng)道在500~5000Hz頻段的噪聲頻譜圖,如圖2(c)所示,可以看出汽車空調(diào)風(fēng)道產(chǎn)生的氣動(dòng)噪聲是中高頻的寬頻噪聲,其在2320Hz處存在這最大聲壓級(jí)有52dB,且實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知該風(fēng)道在424kg/h的風(fēng)量下在0.5m處有68.3dB,比GB/T21361-2017和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的目標(biāo)值大2.3dB,較大的噪聲嚴(yán)重影響汽車的舒適性。


4 除霜風(fēng)道CFD仿真優(yōu)化


由風(fēng)量分配實(shí)驗(yàn)和噪聲實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知該款汽車空調(diào)的除霜風(fēng)道存在的除霜風(fēng)道風(fēng)阻過大、中間除霜口除霜面積和指向性不理想、風(fēng)量分配不合理和噪聲較大的等問題。因此本文借助流體仿真軟件STAR CCM+分析氣流在該風(fēng)道內(nèi)部的流動(dòng)情況,得到流線圖和噪聲源云圖找出氣流在風(fēng)道內(nèi)部分流和轉(zhuǎn)彎處產(chǎn)生渦流及紊亂情況。并針對(duì)發(fā)生渦流和紊亂的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)優(yōu)化改進(jìn),探索汽車空調(diào)的優(yōu)化方法,模擬復(fù)雜的工況,避免了多次實(shí)驗(yàn)造成的人力、物力和時(shí)間的浪費(fèi),提高優(yōu)化效率。


4.1 仿真模型及邊界設(shè)置

圖片


為保證仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性,在仿真時(shí)在該風(fēng)道的入口處延長(zhǎng)一段長(zhǎng)度為0.5m的等截面穩(wěn)流場(chǎng),在出風(fēng)口處設(shè)置半球形的區(qū)域以觀察各個(gè)出風(fēng)口處流場(chǎng)情況和捕捉該風(fēng)道出風(fēng)口的遠(yuǎn)場(chǎng)噪聲。風(fēng)道內(nèi)部流場(chǎng)的網(wǎng)格尺寸設(shè)置為3mm,對(duì)該風(fēng)道的進(jìn)風(fēng)口和每個(gè)風(fēng)道出風(fēng)口格柵加密,網(wǎng)格尺寸為0.75mm,原風(fēng)道提取內(nèi)部區(qū)域模型,如圖3(a)所示,畫分后的網(wǎng)格模型,如圖3(b)所示,紫色區(qū)域?yàn)榧用軈^(qū)。進(jìn)口邊界設(shè)置為質(zhì)量流量進(jìn)口,出口邊界條件設(shè)置為壓力出口,其余邊界條件設(shè)置為固體壁面邊界。


依據(jù)該空調(diào)在除霜模式下最大擋位時(shí)的風(fēng)量為424kg/h,在STAR CCM+中換算為0.11kg/s的質(zhì)量流量入口,參考風(fēng)道內(nèi)部流速和空氣動(dòng)力粘度設(shè)置湍流強(qiáng)度為0.01,湍流粘度比為4,其余采用默認(rèn)設(shè)置。設(shè)置聲源面和距離模型中央為0.5m的位置為數(shù)據(jù)采集點(diǎn),并輸出瞬態(tài)脈動(dòng)壓力數(shù)據(jù)。本次計(jì)算把最高頻率設(shè)定為5000Hz,根據(jù)奈奎斯特采樣定律[6]要滿足采樣頻率取為10000Hz,因此設(shè)置時(shí)間步長(zhǎng)為0.02ms。


4.2 優(yōu)化方案


對(duì)原風(fēng)道模型進(jìn)行了四處優(yōu)化設(shè)計(jì),如圖4所示。相比于原風(fēng)道,如圖4(a)所示,優(yōu)化后的圖4(b)中A處側(cè)左除霜出風(fēng)口管道減少了轉(zhuǎn)彎和取消了不必要的凹陷部分。在圖4(b)中B處把兩個(gè)中間除霜出風(fēng)口增大,并做好格柵的連接和過渡。并做好格柵的連接和過渡。圖4(a)中C處在進(jìn)風(fēng)的中間部分由于兩個(gè)邊除霜共用一個(gè)進(jìn)風(fēng)口因此需要在此處需要做好氣流分離設(shè)計(jì),減少氣流紊亂,進(jìn)而降低風(fēng)阻,改善風(fēng)量分配和噪聲結(jié)果,因此把之前為了使氣流分離的中間凹陷處設(shè)計(jì)的凹陷更深但更窄一點(diǎn)。在圖4(a)中D處原風(fēng)道的過渡部分容易存在著氣流回流的問題,因此直接把之前的過渡處改成斜面過渡,減小渦流區(qū)。


圖片


對(duì)優(yōu)化前后的風(fēng)道進(jìn)行仿真得出該風(fēng)道的內(nèi)部的流場(chǎng)分布云圖,設(shè)置原風(fēng)道和優(yōu)化后風(fēng)道的仿真流場(chǎng)云圖中速度顯示都設(shè)置為0~20m/s,如圖5所示。由圖5(a)和圖5(b)對(duì)比可以看出該風(fēng)道在A處由于彎角過多導(dǎo)致阻力增大引起流速增大;由圖5(c)和圖5(d)對(duì)比可以看出原風(fēng)道在B處出風(fēng)口處的面積過小導(dǎo)致風(fēng)向指向性差,前擋風(fēng)玻璃的中間位置存在死角,除霜效果不理想;由圖5(e)和圖5(f)對(duì)比可知原風(fēng)道在C處氣體分離處的流線分離度差,說明此處的氣體分離效果不明顯;由圖5(i)和圖5(j)對(duì)比可以看出該風(fēng)道在D處存在著明顯的渦流區(qū)。


圖片

圖片


由理論分析可知,本文運(yùn)用Curle聲功率模型來仿真計(jì)算偶極子聲源的產(chǎn)生,可觀察空調(diào)的風(fēng)道和出風(fēng)口在流體上產(chǎn)生的波動(dòng)表面壓力,即面聲源。原風(fēng)道和優(yōu)化風(fēng)道的寬頻噪聲的偶極子聲源云圖,如圖6所示。對(duì)比圖6(a)和6(b)可以明顯看出優(yōu)化后風(fēng)道內(nèi)噪聲源聲功率較低。


圖片


5 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 


5.1 仿真模型驗(yàn)證


把仿真結(jié)果進(jìn)行實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證對(duì)比,風(fēng)量分配的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù),如表3所示,通過所占總風(fēng)量的百分比表示可以發(fā)現(xiàn) 風(fēng)量分配的仿真結(jié)果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果誤差較小,均在1%以內(nèi)。該模型在距離中心0.5m位置的仿真與實(shí)驗(yàn)的頻譜圖,如圖7所示???以看出仿真結(jié)果和實(shí)驗(yàn)得出的頻譜圖的變化趨勢(shì)具有很好的一致性,均在1007Hz處產(chǎn)生聲壓峰值


圖片

圖片

。

圖片


針對(duì)存在的仿真與實(shí)驗(yàn)的誤差進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)時(shí)從空調(diào)出口的風(fēng)量到風(fēng)道入口時(shí)的風(fēng)量并不是均勻的,而在仿真時(shí)在流量入口的風(fēng)量的均勻進(jìn)風(fēng)的,因此對(duì)出風(fēng)口的風(fēng)量分配存在較小的誤差,而且在風(fēng)量分配實(shí)驗(yàn)時(shí),對(duì)各個(gè)出風(fēng)口的出風(fēng)量進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí)存在一定的測(cè)量誤差。其二是在仿真時(shí),對(duì)仿真模型進(jìn)行一部分的簡(jiǎn)化,而且由于計(jì)算時(shí)間的限制,在局部突變部位的模型細(xì)化程度不夠。但都在合理的范圍內(nèi),而且誤差結(jié)果都在允許范圍內(nèi),因此數(shù)據(jù)結(jié)果可默認(rèn)為準(zhǔn)確,驗(yàn)證了該仿真方法可以很好的對(duì)汽車空調(diào)的風(fēng)道噪聲進(jìn)行仿真分析,具有一定的準(zhǔn)確性和一致性。


5.2 優(yōu)化方案驗(yàn)證


由表1和表3中的風(fēng)量分配結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后的風(fēng)道總風(fēng)阻由的661Pa減小到465Pa,尤其是中間兩個(gè)除霜口的風(fēng)阻顯著下降,同時(shí)兩個(gè)側(cè)出風(fēng)口的風(fēng)阻適當(dāng)提高,且使風(fēng)量分配比例更接近目標(biāo)風(fēng)量分配比例,更接近要求。由氣動(dòng)噪聲頻率的計(jì)算公式(1)可知,結(jié)構(gòu)改變其頻率在很寬的頻段內(nèi)都將發(fā)生改變,從圖8的原風(fēng)道和新風(fēng)道實(shí)驗(yàn)值頻譜圖可發(fā)現(xiàn)新風(fēng)道在670~1070Hz外的頻段聲壓級(jí)都有降低,且在1007Hz處的噪聲峰值也要比原風(fēng)道在2320Hz處的峰值噪聲低1.6 dB,優(yōu)化后的新風(fēng)道總的聲壓級(jí)為62.3dB,比原風(fēng)道總聲壓級(jí)減小了6dB。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明優(yōu)化后的風(fēng)道不僅改善了風(fēng)量分配結(jié)果還降低了噪聲。


6 總結(jié)


本文對(duì)優(yōu)化前后的汽車空調(diào)的風(fēng)道的風(fēng)量分配和氣動(dòng)噪聲都進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和仿真,得出以下結(jié)論: 


(1)借助STAR CCM+流體分析軟件對(duì)原風(fēng)道的流場(chǎng)和氣動(dòng)噪聲進(jìn)行仿真計(jì)算,并通過風(fēng)量和噪聲實(shí)驗(yàn)得到驗(yàn)證:STAR CCM+軟件可以較為精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)汽車空調(diào)風(fēng)道的風(fēng)量分配結(jié)果和氣動(dòng)噪聲聲壓級(jí),仿真精度較高。


(2)采用的減少轉(zhuǎn)彎、擴(kuò)大出風(fēng)口、做好氣流分離設(shè)計(jì)和渦流區(qū)的過渡等優(yōu)化設(shè)計(jì)后,最大風(fēng)量分配差距由7.3%變?yōu)?.4%,氣動(dòng)噪聲由大于目標(biāo)噪聲值2.3dB變成小于目標(biāo)值3.7dB,風(fēng)量分配和噪聲均滿足目標(biāo)要求。


(3)明顯的改進(jìn)了風(fēng)量分配結(jié)果和噪聲,仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致性較好,驗(yàn)證了該風(fēng)道優(yōu)化方案的合理性,對(duì)以后汽車空調(diào)風(fēng)道的改進(jìn)有一定的參考意義。

分享到:
 
反對(duì) 0 舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
滬ICP備11026917號(hào)-25