某SUV車內(nèi)加速轟鳴聲問(wèn)題分析與研究
[摘要] 某SUV車型在加速過(guò)程中存在2600r/min 2階加速轟鳴聲,嚴(yán)重影響主觀體驗(yàn),經(jīng)過(guò)試驗(yàn)手段確定該轟鳴聲與右懸置Y向振動(dòng)強(qiáng)相關(guān),利用模態(tài)CAE分析和模態(tài)試驗(yàn)測(cè)試,查找出右縱梁Y向擺動(dòng)模態(tài)87Hz對(duì)應(yīng)問(wèn)題轉(zhuǎn)速2階頻率,在仿真模型中快速制定4種方案并進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果顯示方案4(右縱梁安裝動(dòng)力吸振器)效果最佳,經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,車內(nèi)2600r/min轟鳴聲消失,右懸置被動(dòng)側(cè)Y向振動(dòng)明顯降低,有效解決此系列車型加速轟鳴聲問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:加速轟鳴聲;車身結(jié)構(gòu)模態(tài);動(dòng)力吸振器
隨著汽車工業(yè)快速發(fā)展,汽車的NVH(Noise,Vibration,Harshness)性能已成為汽車品質(zhì)評(píng)價(jià)的一項(xiàng)重要指標(biāo),更代表著汽車的品牌或品味的內(nèi)涵元素。振動(dòng)與噪聲不僅影響汽車的乘坐舒適性,甚至?xí)绊懙狡嚨氖褂脡勖虼耍嵘嚨脑肼暸c振動(dòng)成為了各大汽車廠商競(jìng)爭(zhēng)的專項(xiàng),汽車NVH的性能研究對(duì)于新車型的開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有車型的改善非常重要,NVH研究的主要內(nèi)容包括汽車整車和零部件噪聲振動(dòng)目標(biāo)設(shè)定、NVH CAE仿真分析、車輛噪聲振動(dòng)源識(shí)別、車輛噪聲振動(dòng)傳遞路徑貢獻(xiàn)分析、模態(tài)實(shí)驗(yàn)和聲品質(zhì)評(píng)價(jià)等[1-3]。早期在路面行駛的汽車,大部分情況下動(dòng)力總成噪聲都是整車NVH中主要貢獻(xiàn),是NVH的主要控制對(duì)象,近些年來(lái),隨著動(dòng)力總成技術(shù)的突發(fā)猛進(jìn),很大幅度的提升了發(fā)動(dòng)機(jī)的噪聲振動(dòng)控制水平,使得除發(fā)動(dòng)機(jī)以外的結(jié)構(gòu)噪聲與振動(dòng)明顯增大,由于車身結(jié)構(gòu)振動(dòng)而引起的噪聲輻射頻率主要集中在0-200Hz低頻段,給人主觀感覺(jué)體現(xiàn)為“轟鳴聲”,也就是常說(shuō)的“Booming”,會(huì)使得司機(jī)和乘客人員感覺(jué)到強(qiáng)烈的不適[4]?,F(xiàn)有某SUV車型開(kāi)發(fā),該車在3檔全油門(mén)(WOT)加速工況時(shí),在2600rpm時(shí)出現(xiàn)明顯的轟鳴聲,嚴(yán)重影響主觀體驗(yàn),該車型如果此問(wèn)題沒(méi)有得到解決便投入市場(chǎng),必然會(huì)引起顧客的抱怨,影響品牌形象和終端銷售,本文以該車型為例,針對(duì)此加速轟鳴問(wèn)題進(jìn)行相關(guān)研究,并最終消除該轟鳴聲。
1.問(wèn)題描述
1.1實(shí)驗(yàn)方案
試驗(yàn)設(shè)備:LMS的32通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)SCMD5用來(lái)采集試驗(yàn)數(shù)據(jù);LMS Test.Lab的Signature Testing-Advanced用于在線采集數(shù)據(jù)并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理;小野onosokki 傳感器IP-296用于采集實(shí)車測(cè)試中發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸轉(zhuǎn)速信號(hào);PCB三向振動(dòng)傳感器輸出振動(dòng)、GRAS麥克風(fēng)輸出噪聲測(cè)試數(shù)據(jù)。
傳感器布置位置:駕駛員右耳、后排中間處分別布置聲學(xué)麥克風(fēng);駕駛員座椅導(dǎo)軌、方向盤(pán)、換檔桿、發(fā)動(dòng)機(jī)懸置主被動(dòng)側(cè)、排氣吊鉤主被動(dòng)側(cè)、前后懸架主被動(dòng)側(cè)等位置分別布置三向加速度傳感器;
采樣頻率:振動(dòng)信號(hào)采樣頻率為5120Hz,頻率分辨率為1Hz,譜線數(shù)為5120Hz;聲壓信號(hào)采樣頻率為10240Hz,頻率分辨率為1Hz,譜線數(shù)為10240Hz。
測(cè)試工況和實(shí)驗(yàn)條件:在道路實(shí)驗(yàn)中,采用3檔全油門(mén)工況進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析,發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸轉(zhuǎn)速追蹤范圍為1000r/min至5000r/min。測(cè)試地點(diǎn)選擇在路面空曠平坦瀝青道路上,環(huán)境噪聲低于被測(cè)噪聲10dB以上,試驗(yàn)載荷為半載狀態(tài),即車身自重、采集數(shù)據(jù)工程師1名、駕駛員1名。試驗(yàn)時(shí),為保證數(shù)據(jù)的可靠性,需進(jìn)行3次以上同工況采集,保證數(shù)據(jù)的一致性。
1.2車內(nèi)噪聲測(cè)試結(jié)果
駕駛員右耳聲壓級(jí)在車輛3G WOT(3檔全油門(mén))加速工況中,噪聲聲壓級(jí)曲線在2600r/min附近出現(xiàn)峰值,與主觀評(píng)價(jià)轟鳴聲轉(zhuǎn)速范圍相接近,對(duì)駕駛員右耳Overall(總聲壓級(jí))進(jìn)行階次分析,獲取2、4、6階次噪聲曲線,發(fā)現(xiàn)2600r/min附近2階曲線與總聲壓級(jí)曲線十分接近,說(shuō)明在該轉(zhuǎn)速段2階噪聲占據(jù)主要貢獻(xiàn)。如圖1所示。
2.問(wèn)題查找與措施
2.1 噪聲源辨識(shí)
由圖1可看出,該車在發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸轉(zhuǎn)速2600rpm2階峰值明顯,經(jīng)過(guò)噪聲階次分析、振動(dòng)與噪聲相干性分析、路徑傳遞分析逐步排查發(fā)動(dòng)機(jī)懸置、進(jìn)氣系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)等各子系統(tǒng)對(duì)車身傳遞影響,其中在監(jiān)控發(fā)動(dòng)機(jī)與車身連接懸置點(diǎn)主被動(dòng)側(cè)振動(dòng)時(shí)(如圖2所示),發(fā)現(xiàn)右懸置被動(dòng)側(cè)Y向振動(dòng)2600rpm2階振動(dòng)峰值明顯(如圖3所示),并且與車內(nèi)駕駛員右耳噪聲峰值有很強(qiáng)相關(guān)性,而右懸置主動(dòng)側(cè)Y向并無(wú)此二階峰值(如圖4所示),排除發(fā)動(dòng)機(jī)本身階次峰值直接傳遞影響,而很可能為車身本身結(jié)構(gòu)特性,故下一步排查從車身結(jié)構(gòu)特性入手。根據(jù)直列四缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)的固有特性,發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸轉(zhuǎn)速n與發(fā)動(dòng)機(jī)懸置振動(dòng)以及車內(nèi)噪聲峰值頻率f之間的關(guān)系[5]。
式中,i為振動(dòng)和噪聲的階次。由上述公式可知,發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸在2600rpm附近的二階頻率為87Hz,因此車身結(jié)構(gòu)重點(diǎn)需控制頻率為87Hz。
1.2 車身結(jié)構(gòu)模態(tài)分析與查找
對(duì)該SUV車型白車身進(jìn)行有限元模態(tài)仿真和實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)測(cè)試,用仿真計(jì)算指導(dǎo)實(shí)驗(yàn),以實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證仿真計(jì)算結(jié)果。求解系統(tǒng)模態(tài)問(wèn)題就是求解系統(tǒng)的模態(tài)頻率和模態(tài)振型,實(shí)際上是求解系統(tǒng)的特征值和特征向量的過(guò)程,也是對(duì)系統(tǒng)振動(dòng)方程解耦的過(guò)程。對(duì)白車身進(jìn)行微分方程求解,得到的特征值便是系統(tǒng)的模態(tài)頻率,相應(yīng)的特征向量就是該頻率的模態(tài)振型[6]。
發(fā)動(dòng)機(jī)右懸置安裝在右前縱梁上,因此,分析車身結(jié)構(gòu)模態(tài)應(yīng)重點(diǎn)分析關(guān)注白車身右前縱梁模態(tài)。
2.2.1 車身CAE模態(tài)計(jì)算
建立SUV白車身CAE網(wǎng)格模型,白車身主要通過(guò)沖壓鈑金件焊接而成,利用Altair Hypermesh軟件對(duì)白車身幾何模型進(jìn)行幾何清理和網(wǎng)格劃分,劃分的網(wǎng)格尺寸為10?10mm,建立仿真車身數(shù)模網(wǎng)格單元數(shù)量一共為396310個(gè),其中三角形單元網(wǎng)格單元一共19419個(gè),占總單元數(shù)4.9%,滿足模型建模精度要求。同時(shí),各Shell板件的焊接關(guān)系采用ACM單元模擬,螺栓連接采用Bolt單元模擬,對(duì)建立好的板件模型需賦予合理的厚度、材料等屬性,并檢查模型網(wǎng)格質(zhì)量與設(shè)計(jì)質(zhì)量是否一致,如不一致,需對(duì)車身結(jié)構(gòu)進(jìn)行配重處理。建立好的白車身網(wǎng)格模型如圖5所示。
通過(guò)MSC.Nastran求解器計(jì)算白車身模態(tài)分析結(jié)果顯示,發(fā)動(dòng)機(jī)艙右縱梁(右懸置安裝位置)存在90Hz Y向擺動(dòng)模態(tài),如圖6所示。
2.2.2 車身結(jié)構(gòu)模態(tài)試驗(yàn)
對(duì)白車身右縱梁進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn)測(cè)試,模態(tài)試驗(yàn)所用采集數(shù)據(jù)設(shè)備為L(zhǎng)MS Test.Lab的Impact Testing采集模塊,模態(tài)試驗(yàn)系統(tǒng)主要包括激振系統(tǒng)、拾振系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析處理系統(tǒng)三個(gè)部分。
將白車身右縱梁簡(jiǎn)化成一條折線,沿著車身右縱梁均勻布置3向振動(dòng)傳感器,一共5個(gè)測(cè)點(diǎn),圖7為白車身右縱梁自由模態(tài)測(cè)試測(cè)點(diǎn)布置示意圖。測(cè)試的過(guò)程中需監(jiān)視相干函數(shù)并對(duì)頻響函數(shù)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證[7]。所有測(cè)點(diǎn)的頻率響應(yīng)函數(shù)都需經(jīng)過(guò)相干函數(shù)的驗(yàn)證,相干系統(tǒng)普遍大于0.9。試驗(yàn)所得車身右縱梁Y向的擺動(dòng)模態(tài)為87Hz,如圖8所示。
對(duì)CAE仿真模態(tài)結(jié)果和實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,兩者的Y向擺動(dòng)模態(tài)振型相似,頻率誤差在4%以內(nèi),說(shuō)明仿真分析得到的模態(tài)值和相應(yīng)的仿真方法可信度高,該振型對(duì)應(yīng)頻率與車內(nèi)2600r/min轟鳴聲問(wèn)題頻率相吻合,該階次模態(tài)很可能被發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)激勵(lì)激起,并對(duì)激勵(lì)產(chǎn)生放大作用。
2.2.3 問(wèn)題模態(tài)頻率優(yōu)化
根據(jù)模態(tài)仿真分析和實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,明確87Hz中右縱梁90Hz Y向擺動(dòng)模態(tài)為問(wèn)題頻率模態(tài),以CAE仿真分析結(jié)果指導(dǎo),觀察模態(tài)振型和應(yīng)變能分布,設(shè)計(jì)4個(gè)改善措施分別為:方案1:水箱上橫梁處增加內(nèi)板;方案2 前圍流水槽加支架;方案3:右懸置安裝板由1.4mm加厚至2.0mm;方案4:右縱梁施加Y向90Hz吸振器(2kg)。
由表1可看出,四種方案分別實(shí)施后模態(tài)變化情況,其中方案1、方案2、方案3分別針對(duì)車身右縱梁相關(guān)結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng),但模態(tài)值提升有限,方案4通過(guò)在右縱梁懸置前下方加Y向90Hz吸振器,這個(gè)階次模態(tài)消失,效果顯著。
3.優(yōu)化結(jié)果實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
根據(jù)CAE分析結(jié)果,在右縱梁(右懸置處下方)安裝調(diào)制好的87Hz吸振器,重量為2kg,如圖9所示。進(jìn)行客觀測(cè)與主觀評(píng)價(jià)??陀^測(cè)試的結(jié)果體現(xiàn),安裝吸振器后,車內(nèi)駕駛員右耳2600rpm的2階峰值降低5dB(A),降幅明顯,懸置被動(dòng)側(cè)相應(yīng)2階振動(dòng)峰值完全消除。如圖10和圖11所示。
在驗(yàn)證充分的基礎(chǔ)上,組織相關(guān)人員進(jìn)行試乘試駕,主觀評(píng)價(jià)的結(jié)果表明:在右縱梁實(shí)施動(dòng)吸振器方案后,2600rpm左右的轟鳴聲消失,主觀感受明顯提升,乘坐舒適性也得到了顯著改善。
4.總結(jié)
本文針對(duì)某SUV車內(nèi)2600rpm轟鳴聲,通過(guò)相關(guān)分析法查找噪聲源,通過(guò)CAE分析確定該問(wèn)題點(diǎn)產(chǎn)生的具體原因,
(1)本文針對(duì)某SUV新車正向開(kāi)發(fā)試制樣車階段出現(xiàn)加速轟鳴聲問(wèn)題,從試驗(yàn)手段出發(fā)對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行研究,排查出加速工況2600rpm2階振動(dòng)主要由右懸置Y向傳遞,主要原因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)下,經(jīng)過(guò)傳遞路徑放大,從而產(chǎn)生車內(nèi)轟鳴聲。
(2)對(duì)SUV車身進(jìn)行白車身前右縱梁仿真模態(tài)和實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)測(cè)試,結(jié)果顯示在90Hz車身前右縱梁存在Y向擺動(dòng)模態(tài),從而確定傳遞路徑放大具體原因,通過(guò)通過(guò)CAE快速方案制定與驗(yàn)證,為試驗(yàn)試制節(jié)省寶貴時(shí)間、迅速確定指導(dǎo)方向、降低生產(chǎn)成本,將仿真分析最優(yōu)的方案(加吸振器)進(jìn)行試驗(yàn)試制驗(yàn)證,成功消除該轉(zhuǎn)速范圍下的轟鳴聲,達(dá)到優(yōu)化目的。
(3)通過(guò)此問(wèn)題研究,總結(jié)出車型NVH正向開(kāi)發(fā)中車身結(jié)構(gòu)共振問(wèn)題引起車內(nèi)噪聲的解決思路。同時(shí)為后續(xù)車型車身結(jié)構(gòu)模態(tài)規(guī)劃積累了經(jīng)驗(yàn),具有指導(dǎo)意義。
作者:劉利1,劉國(guó)彬1,陳祝健1,夏洪兵1
作者單位:中國(guó)汽車技術(shù)研究中心1
來(lái)源:2017汽車NVH控制技術(shù)國(guó)際研討會(huì)論文集
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