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渦旋式汽車空調(diào)壓縮機怠速異響分析與控制

2024-05-21 17:24:06·  來源:汽車NVH云講堂  
 

導(dǎo)讀


針對某車廠抱怨怠速開空調(diào)時車內(nèi)“嗒嗒音”問題,通過噪聲頻譜及濾波分析可知,“嗒嗒音”頻率成分集中在400~730 Hz左右,經(jīng)臺架試驗分析為渦旋式壓縮機的排氣脈動引起。借助擴張式消聲器理論模型,對壓縮機氣流通道進行改進,改進前后排氣脈動由18.5 kPa降低至9.0 kPa左右,對改進狀態(tài)的壓縮機裝車驗證,結(jié)果表明400~730 Hz的頻段噪聲降低近6dB (A)左右,車內(nèi)主觀評價“嗒嗒音”得到明顯改善,得到了客戶認(rèn)可。此抱怨問題的解決為渦旋式汽車空調(diào)壓縮機的設(shè)計提供了思路,可將其應(yīng)用與同類產(chǎn)品的研發(fā)當(dāng)中。 


01  引言


NVH (Noise、Vibration、Harshness)指噪聲振動舒適性的簡稱,它是衡量車內(nèi)舒適性的一項關(guān)鍵指標(biāo),越來越受到私家車主及汽車企業(yè)的重視。汽車空調(diào)系統(tǒng)是車內(nèi)溫度調(diào)節(jié)的裝置,空調(diào)壓縮機作為其核心部件,在夏季車內(nèi)的溫度調(diào)解中起了重要作用。同時,當(dāng)空調(diào)開啟時,壓縮機也是一個不可忽視的噪聲振動源。


目前,渦旋式壓縮機在汽車空調(diào)行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。它的優(yōu)勢是噪聲振動小,但排氣脈動問題突出,尤其在低轉(zhuǎn)速高負(fù)荷的狀態(tài)下,車輛怠速NVH問題多是由排氣脈動引起。


消聲器用于氣流噪聲的降低,它可看作管道的一部分,根據(jù)管道噪聲的頻率特征選擇合適的消聲器尤為重要。


針對某車廠客戶抱怨怠速狀態(tài)下開啟空調(diào),車內(nèi)出現(xiàn)“嗒嗒音”異響問題。參考抗性擴張式消聲器理論模型,對壓縮機高壓腔進行改進設(shè)計,將排氣孔后部的氣流通道設(shè)計成3個并聯(lián)式擴張消聲器結(jié)構(gòu),進而達到控制車內(nèi)怠速異響問題。


02  臺架試驗分析


渦旋式汽車空調(diào)壓縮機設(shè)有排氣閥,隨著壓壓縮機縮機轉(zhuǎn)動,中心腔壓力逐漸升高,當(dāng)中心腔的壓力高于背壓時,壓縮機開始排氣,當(dāng)中心腔的體積達到最小時,排氣結(jié)束。因此,渦旋式汽車空調(diào)壓縮機的排氣是不連續(xù)的,這就導(dǎo)致了排氣壓力脈動[1-2]。


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2.1 管路近場噪聲試驗分析


如圖1所示,為脈動、噪聲測試系統(tǒng)的現(xiàn)場照片。測試工況為壓縮機轉(zhuǎn)速1020 r/min,吸、排氣壓力分別為絕壓0.28 MPa、1.6 MPa,吸氣溫度8.7℃。


待工況穩(wěn)定時,主觀評價管路抖動明顯、產(chǎn)生規(guī)律的“嗒嗒音”。對麥克風(fēng)原始信號進行處理得到FFT、選擇指數(shù)平均,如圖2所示為處理后管路近場噪聲頻譜,存在明顯的調(diào)制現(xiàn)象。經(jīng)過軟件的雙光標(biāo)功能顯示,調(diào)制頻率為壓縮機排氣頻率17.5 Hz,這應(yīng)是由渦旋式壓縮機的不連續(xù)排氣導(dǎo)致的脈動現(xiàn)象。


對原始信號進行濾波評價分析,結(jié)果表明,上述規(guī)律的“嗒嗒音”能量主要集中在800 Hz以內(nèi)。


2.2 脈動分析


試驗結(jié)果表明,高頻壓力傳感器采集的脈動有效值為18.3 kPa、脈動頻譜如圖3所示,能量主要集中在排氣頻率17.5 Hz及其倍頻處。結(jié)合上述噪聲主觀評價分析可知,不連續(xù)排氣是產(chǎn)生“嗒嗒音”的根源。


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03  擴張消聲結(jié)構(gòu)設(shè)計


為了控制壓縮機排氣脈動,在排氣腔設(shè)計了消音結(jié)構(gòu)。


阻性消聲器主要適用于中高頻噪聲的控制,結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。共振消聲器適合于單頻噪聲的控制??剐韵暺鹘Y(jié)構(gòu)簡單,利用管道內(nèi)聲學(xué)特性的突變處將部分聲波反射回聲源方向,以達到消聲目的,主要適用于降低中低頻段的噪聲,較為常用的是擴張式結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。


本文以擴張式消聲結(jié)構(gòu)作為參考,對壓縮機排氣腔的靜盤結(jié)構(gòu)進行改進,并將改進結(jié)構(gòu)申請了專利。


改進前的結(jié)構(gòu)如圖5所示,渦旋式壓縮機的高壓氣流從排氣孔2排出后,直接沿箭頭方向進入空調(diào)系統(tǒng)管路,由于壓力突然釋放,會產(chǎn)生氣流脈動。改進后的如圖6所示,氣流從排氣口2排出后需經(jīng)過3個并聯(lián)的擴張消聲腔3,然后才能進入空調(diào)系統(tǒng)管路。經(jīng)過擴張消聲腔的作用,使得氣流脈動得到控制。


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04  改進狀態(tài)壓縮機效果驗證


4.1 單體改進效果分析


對上述改進狀態(tài)的壓縮機進行效果驗證,試驗工況同上文2.1所述。


測試結(jié)果如圖7所示,深色曲線代表原狀態(tài)的噪聲頻譜,脈動有效值為18.5 kPa;淺色曲線代表改進狀態(tài)的噪聲頻譜,脈動有效值為9.0 kPa。


改進前后的脈動時域與頻域信號分別如圖7、8所示;管路近場噪聲頻譜如圖9所示。


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4.2 裝車效果驗證


如圖所示為抱怨車輛在怠速空調(diào)工作狀態(tài)下、司機右耳處噪聲頻譜。試驗在標(biāo)準(zhǔn)半消聲室內(nèi)完成,保證2種狀態(tài)的測試條件一致。


由圖10可知,壓縮機改進前后400~730 Hz頻帶的聲壓級由41.5dB (A)降低至35.4dB (A)左右,降噪幅度約6dB (A),且主觀評價“嗒嗒音” 已察覺不到。


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05  結(jié)語


1. 由壓縮機臺架試驗分析可知,車內(nèi)抱怨的“嗒嗒音”為壓縮機排氣脈動導(dǎo)致。經(jīng)過軟件濾波分析可知,“嗒嗒音”由排氣頻率調(diào)制產(chǎn)生了800 Hz以內(nèi)的寬頻噪聲。


2. 通過參考擴張消聲結(jié)構(gòu),對抱怨車輛空調(diào)的壓縮機排氣腔結(jié)構(gòu)進行改進,結(jié)果表明改進后單體排氣脈動得到有效控制,由18.5 kPa減小至9.0 kPa。


3 . 對改進后的壓縮機裝車驗證,結(jié)果表明車內(nèi)“嗒嗒音”頻段的聲壓級降低了6.1dB (A)。主觀評價改善效果明顯,開啟空調(diào)后無抱怨聲音存在,得到了客戶認(rèn)可。


綜上所述,通過本文的研究可知,在壓縮機內(nèi)部引用擴張消聲結(jié)構(gòu)可控制排氣脈動,這對解決渦旋式空調(diào)壓縮機引起的異響問題起到實質(zhì)作用。另外,由于整車與臺架的空調(diào)管路約束條件不同,加上噪聲的傳遞路徑不同,這導(dǎo)致了車內(nèi)噪聲與臺架噪聲的頻譜存在一定差異。


本文作者:冀軍鶴,賈繼承,易豐收,單位:南京奧特佳新能源科技有限公司。

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