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某車型怠速開空調(diào)壓縮機(jī)噪聲問題研究與優(yōu)化

2024-07-31 10:16:20·  來源:汽車NVH之家  
 

摘要:某車型在怠速開空調(diào)壓縮機(jī)吸合工況下,車內(nèi)出現(xiàn)明顯的低頻噪聲,空調(diào)壓縮機(jī)關(guān)閉后,該噪聲消失。通過采集振動(dòng)、噪聲數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)后處理及濾波回放分析,確認(rèn)開空調(diào)車內(nèi)低頻噪聲是壓縮機(jī)造成的。對(duì)空調(diào)系統(tǒng)硬件分析、排查并整改驗(yàn)證,確認(rèn)壓縮機(jī)吸、排氣管路冷媒壓力脈動(dòng)為關(guān)鍵因素。最終確認(rèn)在壓縮機(jī)排氣管增加擴(kuò)張腔、并降低吸氣管內(nèi)徑的方案,主觀車內(nèi)噪聲優(yōu)化明顯,客觀數(shù)據(jù)顯示車內(nèi)壓縮機(jī)主階次噪聲降低10.1dB(A)。


汽車空調(diào)系統(tǒng)作為車內(nèi)溫度調(diào)節(jié)的設(shè)備是必不可少的裝置,在人們對(duì)汽車噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度(Noise, Vibration, Harshness, NVH)要求越來越高的今天,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)等新能源車型背景噪聲的降低,空調(diào)壓縮機(jī)噪聲問題逐漸凸顯。同時(shí),空調(diào)壓縮機(jī)負(fù)荷隨著環(huán)境溫度的升高而變大,負(fù)荷增大往往噪聲也會(huì)增大,在夏季高溫地區(qū),異常的壓縮機(jī)噪聲更加令駕駛者難以接受,使汽車的駕駛舒適性急劇下降。


徐鑫莉等通過對(duì)變排量活塞式壓縮機(jī)工作原理的闡述,分析了噪聲源的產(chǎn)生和壓縮機(jī)工作原理,在優(yōu)化壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,通過加消聲器、隔聲罩等,可進(jìn)一步達(dá)到降低噪聲的良好效果。王翔通過研究斜盤式變排量壓縮機(jī),結(jié)合結(jié)構(gòu)理論分析及實(shí)際試驗(yàn)的方式給出了在吸氣口增加單向閥和提高閥板環(huán)槽的加工精度的方案,改善吸排氣脈動(dòng)。LUKEN等提出一種測(cè)量和分析壓力脈動(dòng)的方法,通過建立計(jì)算機(jī)輔助工程(Computer Aided Engineering, CAE)模型來研究壓縮機(jī)冷媒壓力脈動(dòng)的影響因子,并且對(duì)影響因子進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),降低車內(nèi)乘客所感知到的脈動(dòng)噪聲。


本文以某款前置前驅(qū)承載式車型搭載的皮帶傳動(dòng)斜盤式變排量壓縮機(jī)為研究對(duì)象,針對(duì)該車型在怠速開空調(diào)工況下車內(nèi)出現(xiàn)的低頻噪聲,從源-路徑的角度進(jìn)行分析,通過測(cè)試手段確認(rèn)問題由壓縮機(jī)管路傳遞導(dǎo)致,最終通過優(yōu)化壓縮機(jī)吸、排氣管路設(shè)計(jì),使問題得到明顯改善。


1  空調(diào)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與問題特征


1.1 空調(diào)系統(tǒng)簡(jiǎn)介


汽車空調(diào)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)對(duì)車廂內(nèi)空氣進(jìn)行制冷、加熱、換氣和空氣凈化的裝置,它可為車內(nèi)人員提供舒適的環(huán)境;其主要結(jié)構(gòu)包括制冷系統(tǒng)、暖風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)與空氣凈化系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等部分。


本文分析的問題車型空調(diào)系統(tǒng)如圖1所示,壓縮機(jī)固定在發(fā)動(dòng)機(jī),冷凝器固定在車身前端,膨脹閥固定在車身前圍鈑金,空調(diào)箱布置在駕駛室儀表臺(tái)內(nèi),空調(diào)管路通過三個(gè)安裝點(diǎn)與車身相連接。


圖1 空調(diào)系統(tǒng)布置形式


①—壓縮機(jī);②—壓縮機(jī)排氣管;③—冷凝器;④—壓縮機(jī)吸氣管;⑤—空調(diào)箱;⑥—膨脹閥;⑦⑧⑨—空調(diào)管與車身固定點(diǎn)。


1.2 問題特征描述


樣車在開發(fā)階段駕評(píng)發(fā)現(xiàn),高溫環(huán)境下,怠速開空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)低擋位,壓縮機(jī)吸合后,車內(nèi)存在明顯異常噪聲,前排比后排明顯,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),主觀感受較差,關(guān)閉壓縮機(jī)后聲音消失。


利用LMS公司Test Lab軟件及設(shè)備,對(duì)空調(diào)壓縮機(jī)、膨脹閥振動(dòng)、車內(nèi)及壓縮機(jī)近場(chǎng)噪聲數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)工況采集(如圖2所示),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波回放分析,確認(rèn)車內(nèi)噪聲抱怨的問題頻率為126 Hz(如圖3所示),且壓縮機(jī)、膨脹閥本體126 Hz振動(dòng)明顯,結(jié)合問題表現(xiàn)及主觀感受,判斷該問題與空調(diào)壓縮機(jī)管路系統(tǒng)相關(guān)性高。


圖2 測(cè)點(diǎn)布置


圖3 P擋怠速開空調(diào)噪聲與振動(dòng)圖


2 問題分析與解決思路


2.1 問題分析


該車匹配皮帶傳動(dòng)式、外控變排量活塞式壓縮機(jī),該壓縮機(jī)主要參數(shù)如表1所示,P擋怠速開空調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為810 r/min。


表1 壓縮機(jī)主要參數(shù)



式中,n為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min;a為壓縮機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸速比;b為壓縮機(jī)缸數(shù)。


根據(jù)式(1)計(jì)算壓縮機(jī)階次頻率為126 Hz,與開空調(diào)車內(nèi)異常噪聲問題頻率相對(duì)應(yīng)。


對(duì)問題頻率數(shù)據(jù)分析(如圖4所示)發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)近場(chǎng)噪聲126 Hz峰值低于車內(nèi)噪聲峰值,因此,判斷該問題主要為結(jié)構(gòu)傳遞;進(jìn)一步分析振動(dòng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)殼體126 Hz振動(dòng)幅值只為膨脹閥本體的35%左右,因此,懷疑該問題為空調(diào)管路和冷媒傳遞并放大,經(jīng)膨脹閥進(jìn)入車內(nèi),引起抱怨。


圖4 車內(nèi)噪聲及壓縮機(jī)系統(tǒng)振動(dòng)頻譜圖


2.2 解決思路


通過上述分析,初步鎖定是空調(diào)管路和冷媒傳遞、放大導(dǎo)致。針對(duì)此原因,可從表2所列方面進(jìn)行排查、分析。


表2 126 Hz問題排查點(diǎn)



2.3 問題點(diǎn)確認(rèn)


2.3.1 膨脹閥

橫向?qū)Ρ韧脚_(tái)無此問題的車型發(fā)現(xiàn),兩車型匹配的膨脹閥結(jié)構(gòu)尺寸一樣,為共用樣件,初步判斷膨脹閥對(duì)此問題影響不大。


2.3.2 管路車身固定點(diǎn)

該空調(diào)壓縮機(jī)吸、排氣管路共有三個(gè)安裝點(diǎn)(如圖1所示),且均有隔振墊與車身相隔離,初步判斷隔振墊非關(guān)鍵因素。


2.3.3 空調(diào)管路

分析、測(cè)量壓縮機(jī)吸、排氣管結(jié)構(gòu),如表3所示。


表3 空調(diào)管路參數(shù)



從結(jié)果來看該段壓縮機(jī)吸、排氣管膠管長(zhǎng)度均達(dá)到總長(zhǎng)度的50%(如圖5所示),且膠管硬度為55 shore,從布置和工程可行性來看,膠管加長(zhǎng)的可能性不大。


圖5 原狀態(tài)空調(diào)管路


從管道壓力脈動(dòng)的角度來看,壓縮機(jī)排氣管無擴(kuò)張腔以及吸氣管較粗、內(nèi)徑達(dá)到19 mm,這兩點(diǎn)均不利于降低管路冷媒壓力脈動(dòng)。


3 整改驗(yàn)證


3.1 方案一:排氣管加擴(kuò)張腔(優(yōu)化排氣管壓力脈動(dòng))


為降低空調(diào)冷媒壓力脈動(dòng),在壓縮機(jī)管路上增加擴(kuò)張腔是一種較為有效的措施。一般根據(jù)制冷劑壓力脈動(dòng)峰值頻率及有關(guān)制冷劑的參數(shù),來設(shè)計(jì)擴(kuò)張腔的長(zhǎng)度和擴(kuò)張比。

消聲器的長(zhǎng)度:


管道聲速:

式中,f為需優(yōu)化的問題頻率;k為氣體的比熱容;R為氣體常數(shù);T為制冷劑的溫度,K。


擴(kuò)張腔消聲量(近似值):



式中,m為擴(kuò)張腔的擴(kuò)張比。


本次整改方案中,計(jì)劃在排氣管靠近壓縮機(jī)端蓋附近增加擴(kuò)張腔,在布置空間允許的前提下,尺寸盡量大,本方案擴(kuò)張腔尺寸為80 mm×45 mm(長(zhǎng)×直徑),如圖6所示。


圖6 壓縮機(jī)排氣管加擴(kuò)張腔


經(jīng)過實(shí)車驗(yàn)證,在排氣管靠近壓縮機(jī)端蓋處增加擴(kuò)張腔后,主觀車內(nèi)異常噪聲優(yōu)化明顯,數(shù)據(jù)顯示車內(nèi)駕駛員外耳126 Hz峰值降低7 dB(A),說明排氣管路壓力脈動(dòng)是主要影響因素。


3.2 方案二:吸氣管內(nèi)徑降低(優(yōu)化吸氣管壓力脈動(dòng))


根據(jù)流體流動(dòng)過程中的質(zhì)量守恒定律可知,單位時(shí)間流經(jīng)管路任一有效斷面的流體質(zhì)量為常數(shù),因此,當(dāng)管道截面面積減小時(shí),流體流速將增大。



式中,ρ為流體密度,kg/m3;A為管路有效斷面面積,m2;v為有效斷面上的平均速度,m/s。


根據(jù)伯努利定理可知,當(dāng)流體流速增加時(shí),流體的壓力將減小,因此,降低管道內(nèi)徑可優(yōu)化流體壓力脈動(dòng)。


為快速驗(yàn)證并解決問題,本次在現(xiàn)有尺寸系列中,選擇將壓縮機(jī)吸氣管膠管段內(nèi)徑由19 mm降低至16 mm進(jìn)行驗(yàn)證;主觀感受車內(nèi)異常噪聲有明顯優(yōu)化,數(shù)據(jù)顯示車內(nèi)駕駛員外耳126 Hz峰值降低6 dB(A),說明吸氣管路壓力脈動(dòng)也有很大影響。


3.3 方案三:排氣管加擴(kuò)張腔、吸氣管內(nèi)徑降低


將方案一和方案二措施同時(shí)進(jìn)行疊加驗(yàn)證,主觀優(yōu)化效果非常明顯,達(dá)到可接受水平,客觀數(shù)據(jù)顯示車內(nèi)駕駛員外耳126 Hz峰值降低10.1 dB(A)。如圖7所示。


圖7 方案三車內(nèi)駕駛員外耳噪聲對(duì)比


4 結(jié)論


空調(diào)系統(tǒng)NVH問題包括機(jī)械、流體噪聲,且受車內(nèi)和車外環(huán)境溫度的影響,需要在開發(fā)前期密切關(guān)注空調(diào)壓縮機(jī)、冷凝器、管路、膨脹閥、蒸發(fā)器、空調(diào)管路擴(kuò)張腔等結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、布置及相關(guān)匹配。


本文為了解決開空調(diào)壓縮機(jī)吸合后車內(nèi)壓縮機(jī)噪聲問題,通過系統(tǒng)分析及試驗(yàn)驗(yàn)證,鎖定空調(diào)管路冷媒壓力脈動(dòng)為主要原因。最終通過在壓縮機(jī)排氣管增加擴(kuò)張腔以及降低吸氣管內(nèi)徑的低成本方案,優(yōu)化空調(diào)吸、排氣管路冷媒壓力波動(dòng),最終解決車內(nèi)噪聲問題。此研究對(duì)解決冷媒壓力波動(dòng)引起的壓縮機(jī)問題具有指導(dǎo)意義,為后續(xù)類似問題提供快速進(jìn)行驗(yàn)證的思路及方案。


作者:艾鴻根1,2,陳清爽1,2,涂 迪1,2,鄒志輝1,2,洪有明1,2

1.江鈴汽車股份有限公司

2.江西省汽車噪聲與振動(dòng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

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