某商用車低轉(zhuǎn)速時(shí)的頂棚NVH性能優(yōu)化
引 言
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,現(xiàn)今私家車數(shù)目急劇上升,國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)也是遍地開花.汽車技術(shù)的不斷推陳出新,零部件供應(yīng)商與主機(jī)廠之間的合作日益緊密,不同品牌汽車的使用性能和安全性能的差別越來越小,而外觀造型方面對(duì)消費(fèi)者的吸引力也越來越弱.消費(fèi)者在購(gòu)買車輛時(shí),越來越傾向于汽車的駕駛感受,比如行駛時(shí)車內(nèi)噪聲的大小,座椅、門窗的抖動(dòng)問題,顧客的這種需求的變化迫使各整車廠紛紛轉(zhuǎn)移重心來研究如何提高乘用車的NVH(Noise Vibration and Harshness)性能[1],以此來提高自身在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力.近年來,車內(nèi)聲學(xué)品質(zhì)已成為汽車乘坐舒適性的最重要的指標(biāo)之一.汽車車身上含有大量的板殼結(jié)構(gòu)件,其中汽車的頂棚屬于剛度較低的薄板件,容易產(chǎn)生低頻振動(dòng),從而與發(fā)動(dòng)機(jī)的諧次振動(dòng)發(fā)生共鳴,放大車內(nèi)噪聲[2].
在汽車頂棚振動(dòng)特性優(yōu)化問題上研究由來已久,周鋐等[1]通過在頂棚上布置聲子晶體來降低頂棚的振動(dòng)強(qiáng)度.邢峰等[3]通過在頂棚嵌入壓電傳感器和制動(dòng)器來對(duì)頂棚進(jìn)行振動(dòng)主動(dòng)控制.宋俊等[4]通過在汽車頂棚布置阻尼片來削弱頂棚振動(dòng),降低車內(nèi)噪聲.所以對(duì)頂棚進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn)是非常有必要的,確定頂棚的各項(xiàng)模態(tài)參數(shù),從而確定對(duì)頂棚的優(yōu)化方案,避開與發(fā)動(dòng)機(jī)的耦合共振.
針對(duì)某商用車在低轉(zhuǎn)速 1 100 r/min~1 600 r/min 下,車內(nèi)轟鳴聲較嚴(yán)重的問題,采用 LMS.Test.Lab 軟件中的Impact Testing模塊對(duì)問題車的頂棚進(jìn)行模態(tài)敲擊測(cè)試,通過力錘移動(dòng)敲擊法對(duì)頂棚進(jìn)行試驗(yàn),得出了原狀態(tài)的頂棚前四階固有頻率和固有陣型,并與發(fā)動(dòng)機(jī)的諧次頻率進(jìn)行對(duì)比.對(duì)頂棚進(jìn)行優(yōu)化后,采用同樣的方法對(duì)頂棚進(jìn)行模態(tài)測(cè)試,得出優(yōu)化后頂棚前四階固有頻率和固有陣型,對(duì)比原狀態(tài)和優(yōu)化后的頂棚頻響曲線以及噪聲曲線,發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后車內(nèi)噪聲明顯得到改善;故確定此優(yōu)化方案在改善該問題車的NVH性能上是有一定的可行性.
1 共振的機(jī)理
通常來說汽車乘坐室是由很多薄壁板沖壓焊接組成的,車內(nèi)空氣形成了一個(gè)封閉腔室,封閉的氣體類似于一個(gè)彈性體,其具有自身的模態(tài),在NVH領(lǐng)域,這種模態(tài)被稱為聲腔模態(tài)[5].當(dāng)汽車發(fā)動(dòng)后,空氣在車內(nèi)與車身會(huì)有許多的振動(dòng)碰撞,當(dāng)彈性體的聲腔模態(tài)與車身的薄壁板構(gòu)件的某一階固有模態(tài)耦合時(shí),就會(huì)引起聲腔振動(dòng)效果的放大,進(jìn)而引起乘客身體出現(xiàn)各種不適癥狀.也就是轟鳴(Boom)[6].
2 發(fā)動(dòng)機(jī)諧次頻率
本問題車的發(fā)動(dòng)機(jī)是直列四缸四沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī),基于發(fā)動(dòng)機(jī)的工作原理,由該車發(fā)動(dòng)機(jī)引起的各階振動(dòng)頻率滿足下述公式[7]:

式中:fk——發(fā)動(dòng)機(jī)k的階振動(dòng)頻率,n——發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,k——振動(dòng)階次數(shù)(通常取2,4,6,8,…)
該車發(fā)動(dòng)機(jī)是在低轉(zhuǎn)速1 100 r/min~1 600 r/min的情況下,引起車內(nèi)轟鳴,通過上述公式可得出,發(fā)動(dòng)機(jī)在該轉(zhuǎn)速帶的二階激勵(lì)頻率為 36.67 Hz~53.33 Hz,四階激勵(lì)頻率為 73.33 Hz~106.66 Hz.由工作經(jīng)驗(yàn)結(jié)合理論分析,初步判斷可能是由于發(fā)動(dòng)機(jī)諧次激勵(lì)頻率與頂棚的模態(tài)頻率耦合所致,為驗(yàn)證判斷是否正確,對(duì)問題車的頂棚做模態(tài)測(cè)試.
3 整車噪聲振動(dòng)試驗(yàn)與數(shù)據(jù)分析
3.1 測(cè)試方案
在駕駛員右耳處以及后排右坐乘客左耳處放置2個(gè)聲學(xué)測(cè)量用的麥克風(fēng),在汽車頂棚對(duì)稱布置2個(gè)力學(xué)加速度傳感器,同時(shí)在頂棚上部布置有25個(gè)響應(yīng)點(diǎn).就問題車進(jìn)行數(shù)據(jù)采集分3步:首先,在N擋全油門緩加速、怠速AC/ON、怠速AC/OFF等工況模式下先做一個(gè)駐車主觀評(píng)價(jià),問題車在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速處于1 100 r/min~1 600 r/min時(shí),車內(nèi)有較大的轟鳴聲;其次,在某交通試驗(yàn)場(chǎng)內(nèi),再對(duì)問題車進(jìn)行路試客觀數(shù)據(jù)評(píng)價(jià),主要測(cè)試工況有3^WOT,4^WOT,5^WOT全油門緩加速,測(cè)試發(fā)現(xiàn)跟駐車主觀評(píng)價(jià)一樣,同樣存在低轉(zhuǎn)速轟鳴聲;最后,再對(duì)汽車頂棚做模態(tài)敲擊試驗(yàn).測(cè)試完成后,對(duì)測(cè)試所得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析.
3.2 問題車頂棚原狀態(tài)測(cè)試
先就問題車處于原狀態(tài)時(shí)進(jìn)行NVH的主觀評(píng)價(jià),以及客觀數(shù)據(jù)評(píng)價(jià),采用的是Siemens公司旗下的LMS測(cè)試設(shè)備,試驗(yàn)采用LMS Test.Lab中Signature中的Signature Testing-Advanced模塊來獲取問題車的原狀態(tài)各項(xiàng)NVH參數(shù).經(jīng)過測(cè)試得出原狀態(tài)時(shí)頂棚的頻率響應(yīng)函數(shù)圖如圖1所示.

圖1 原狀態(tài)時(shí)頂棚的頻率響應(yīng)函數(shù)曲線圖
Fig.1 The FRF curve of the original vehicle ceiling
從圖1中,可以明顯的看到頂棚在28.79 Hz,37.34 Hz,45.60 Hz,49.45 Hz這 4 個(gè)位置有較為明顯的峰值,考慮這4個(gè)頻率是否為頂棚的固有模態(tài)頻率,故再對(duì)頂棚進(jìn)行模態(tài)敲擊試驗(yàn).
模態(tài)敲擊試驗(yàn)同樣選擇的是Siemens公司旗下的LMS測(cè)試設(shè)備,采用LMS Test.Lab中Structures Acquisition中的Impact Testing模塊來獲取問題車的原狀態(tài)頂棚模態(tài)參數(shù).測(cè)試布置如圖2所示.

圖2 頂棚原狀態(tài)測(cè)點(diǎn)分布圖
Fig.2 The entity distribution of the measuring point on the original vehicle ceiling
模態(tài)敲擊測(cè)試采用的是移動(dòng)力錘法測(cè)試,頂棚下方布置有2個(gè)加速度傳感器,車內(nèi)布置有2個(gè)聲學(xué)麥克風(fēng),在頂棚上標(biāo)記有25個(gè)力錘敲擊點(diǎn),依次使用力錘敲擊25個(gè)敲擊點(diǎn),以此作為激勵(lì)源.每當(dāng)敲擊點(diǎn)有激勵(lì)輸入時(shí),2個(gè)加速度傳感器和麥克風(fēng)就會(huì)記錄數(shù)據(jù).測(cè)試所得數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后,得到頂棚的前四階固有模態(tài)以及固有陣型如圖3所示.

圖3 頂棚原狀態(tài)的陣型圖
Fig.3 The modal shapes of the original vehicle ceiling
整理數(shù)據(jù)得到表1:
表1 頂棚原狀態(tài)的前四階模態(tài)
Tab.1 The first 4 orders modal of the original vehicle ceiling

表 1表明,頂棚的二階、三階、四階模態(tài)都處在發(fā)動(dòng)機(jī)的二階頻率(36.67 Hz~53.33 Hz)之間,故驗(yàn)證了之前的猜想:圖 1 中的 FRF 響應(yīng)曲線,頂棚在 28.79 Hz,37.34 Hz,45.60 Hz,49.45 Hz四個(gè)位置有較為明顯的峰值,是由于發(fā)動(dòng)機(jī)的諧次頻率與頂棚模態(tài)耦合造成的.即發(fā)動(dòng)機(jī)的二階振動(dòng)頻率與頂棚的二階、三階、四階模態(tài)耦合,產(chǎn)生共振,是造成車內(nèi)轟鳴聲的原因.
3.3 頂棚優(yōu)化方案
轟鳴聲問題是由于模態(tài)耦合引起的,需要對(duì)頂棚進(jìn)行模態(tài)剛度加強(qiáng),使頂棚的二階、三階、四階模態(tài)頻率避開發(fā)動(dòng)機(jī)的二階頻率,也就是采用避頻原則[8-9].而板的振動(dòng)實(shí)際上都是由板的各階模態(tài)線性組合而成.降低板結(jié)構(gòu)的振動(dòng)的辦法有增加阻尼、增加質(zhì)量和增加板的剛度.對(duì)一輛汽車而言,頂棚質(zhì)量不宜太厚,材料也很難更換,在頂棚上敷設(shè)阻尼層也不太實(shí)用,故對(duì)板進(jìn)行剛度加強(qiáng).工程上,提高板結(jié)構(gòu)剛度的方法大致有三種:將板做成階梯狀或者槽型、在板上面沖筋或做成曲面板以及在板上增加支撐結(jié)構(gòu).結(jié)合問題分析,汽車頂棚的優(yōu)化方案采取了在頂棚上沖筋來加強(qiáng)剛度.
3.4 頂棚優(yōu)化后的測(cè)試
頂棚沖筋實(shí)物如圖4所示.對(duì)頂棚進(jìn)行剛度加強(qiáng)后,先對(duì)車進(jìn)行駐車主觀評(píng)價(jià),N擋全油門緩加速,發(fā)現(xiàn)此前的轟鳴聲較原狀態(tài)有明顯的削弱.再對(duì)頂棚做模態(tài)敲擊測(cè)試,驗(yàn)證沖筋方案是否真實(shí)有效.測(cè)試依舊采用力錘移動(dòng)錘擊法,在頂棚上部布置25個(gè)響應(yīng)點(diǎn),采用LMS PolyMax方法來識(shí)別主要模態(tài)參數(shù),2個(gè)參考點(diǎn)加速度傳感器對(duì)稱分布,同時(shí)車內(nèi)布置有駕駛員右耳處麥克風(fēng)1個(gè)、以及后排最右側(cè)乘客左耳處麥克風(fēng)1個(gè).
模態(tài)敲擊測(cè)試所得前四階陣型圖如如圖5所示.

圖4 加速度傳感器測(cè)點(diǎn)位置
Fig.4 The location of PCB acceleration sensor
圖5 頂棚優(yōu)化后的振形圖Fig.5 The modal shapes of the optimized vehicle ceiling
整理得頂棚優(yōu)化后的模態(tài)數(shù)據(jù)如表2所示:
表2 頂棚優(yōu)化后模態(tài)測(cè)試結(jié)果
Tab.2 The modal test results of the optimized vehicle ceilig

從表1、表2頂棚的模態(tài)數(shù)據(jù)前后對(duì)比,可以看出頂棚經(jīng)過優(yōu)化后,頂棚的模態(tài)提升非常明顯.其一階模態(tài)頻率基本沒變,而當(dāng)前狀態(tài)二階模態(tài)較原狀態(tài)二階模態(tài)提高了16.38 Hz,已經(jīng)達(dá)到53.55 Hz.三階模態(tài)較原狀態(tài)三階模態(tài)提高了18.73 Hz,已經(jīng)達(dá)到63.91 Hz.四階模態(tài)較原狀態(tài)四階模態(tài)提高了18.36 Hz,已經(jīng)達(dá)到67.68 Hz.同時(shí),各階模態(tài)的阻尼比都有所增加,這對(duì)降低汽車頂棚的振動(dòng)也有一定的貢獻(xiàn).
從表2中同時(shí)可以看到,頂棚經(jīng)過加強(qiáng)后,其自身二階、三階、四階固有頻率都不會(huì)再與發(fā)動(dòng)機(jī)的二階頻率(36.67 Hz~53.33 Hz)、四階頻率(73.33 Hz~106.66 Hz)耦合,實(shí)現(xiàn)了避頻的目的.說明此次頂棚優(yōu)化方案對(duì)提高模態(tài)是有效的.理論上車內(nèi)轟鳴聲應(yīng)該已經(jīng)沒有之前明顯,需要對(duì)問題車進(jìn)一步進(jìn)行路試測(cè)試,從客觀數(shù)據(jù)上驗(yàn)證車內(nèi)噪聲是否得到改良.
依據(jù)原狀態(tài)的測(cè)試工況,對(duì)優(yōu)化頂棚后的車進(jìn)行同樣的工況測(cè)試,測(cè)試所得頂棚優(yōu)化后模態(tài)的FRF曲線與原狀態(tài)FRF曲線對(duì)比如圖6所示.

圖6 頂棚優(yōu)化后與原狀態(tài)的FRF曲線對(duì)比圖
Fig.6 The FRF curve of optimized vehicle ceiling compared with original one
從圖6中可以清晰的看到,經(jīng)過優(yōu)化后的頂棚模態(tài)與發(fā)動(dòng)機(jī)諧次頻率共振帶明顯往后移頻了,其原始狀態(tài)時(shí),在 28.79 Hz,37.34 Hz,45.60 Hz,49.45 Hz 這四個(gè)位置有較為明顯的峰值,而優(yōu)化后,共振峰值處在了 29.98 Hz,54.43 Hz,64.00 Hz,68.76 Hz的位置,從而說明了在客觀數(shù)據(jù)上,對(duì)頂棚的優(yōu)化方案也是確實(shí)有效的,實(shí)現(xiàn)了移頻的目的,避開了與發(fā)動(dòng)機(jī)諧次頻率的共振.
再進(jìn)一步進(jìn)行車內(nèi)噪聲的對(duì)比,如圖7所示.

圖7 車內(nèi)噪聲對(duì)比
Fig.7 The vehicle interior noise comparison
從圖 7 中明顯可以看出,車內(nèi)轟鳴低轉(zhuǎn)速帶從 1 100 r/min~1 600 r/min 縮短到 1 200 r/min~1 550 r/min,同時(shí),在 1 200 r/min 下,車內(nèi)噪聲從 70.00 dB(A)降低到 64.00 dB(A),在 1 550 r/min 時(shí),噪聲從69.50 dB(A)降低到64.61 dB(A),噪聲降低效果比較明顯,再一次從客觀數(shù)據(jù)上驗(yàn)證了頂棚優(yōu)化方案的可行性.
4 結(jié)論
針對(duì)某車型低轉(zhuǎn)速下車內(nèi)轟鳴聲較為嚴(yán)重的問題,通過主觀評(píng)價(jià)得到初步判定,再輔以客觀試驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù),確定問題是由于發(fā)動(dòng)機(jī)二階頻率與頂棚模態(tài)頻率發(fā)生耦合,產(chǎn)生共振.結(jié)構(gòu)力學(xué)理論與實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,以避頻原則為基礎(chǔ),考慮實(shí)際情況,對(duì)頂棚加上合適的強(qiáng)筋,進(jìn)行剛度優(yōu)化,提高頂棚模態(tài),達(dá)到改善車內(nèi)噪聲的目的.可為同類型的汽車頂棚NVH性能優(yōu)化提供一定的參考性.
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