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某車型車載充電機(jī)自動(dòng)中斷充電問題分析及優(yōu)化

2021-09-12 12:26:13·  來源:電動(dòng)學(xué)堂  作者:麥慧敏  
 
文章來源:上汽通用五菱汽車股份有限公司1引言車載充電機(jī)(OBC)是固定安裝在電動(dòng)汽車上用于控制和調(diào)整蓄電池充電的電能轉(zhuǎn)換裝置,由于大功率充放產(chǎn)生巨大的發(fā)熱量
文章來源:上汽通用五菱汽車股份有限公司

1引言
車載充電機(jī)(OBC)是固定安裝在電動(dòng)汽車上用于控制和調(diào)整蓄電池充電的電能轉(zhuǎn)換裝置,由于大功率充放產(chǎn)生巨大的發(fā)熱量。為降低對(duì)內(nèi)部元器件壽命和性能的影響,要求高熱量的電子器件/芯片/MOSFET等必須與五金鑄模的殼體內(nèi)壁接觸,以有效實(shí)現(xiàn)熱傳遞。
國(guó)內(nèi)企業(yè)早期采用殼體內(nèi)部灌滿導(dǎo)熱膠的方案來實(shí)現(xiàn)熱傳遞,該方式除了能快速導(dǎo)熱外還起到各帶電元器件間的絕緣防護(hù)作用。但由于導(dǎo)熱膠的熱脹冷縮,對(duì)內(nèi)部元器件引腳的拉扯應(yīng)力長(zhǎng)期存在,從而破壞其引腳使功能失效。某車型的車載充電機(jī)曾出現(xiàn)過該失效模式,我們通過臺(tái)架試驗(yàn),對(duì)比出問題原因和措施效果,使問題得到改進(jìn)。

2問題描述
某車型車載充電機(jī)不能充電,裝車復(fù)測(cè)3次,均出現(xiàn)自動(dòng)中斷充電,充電時(shí)間10min-30min不等。分別監(jiān)控充電機(jī)、BMS的報(bào)文,充電機(jī)報(bào)文顯示充電電流約為25A(與實(shí)際充電電流相符),但BMS報(bào)文顯示約為65A。當(dāng)在充電機(jī)輸出線束上加上磁環(huán)時(shí),BMS報(bào)文充電電流回歸正常,充電機(jī)恢復(fù)充電功能,取消磁環(huán)后,故障復(fù)現(xiàn)。
檢測(cè)充電機(jī)輸出電流,發(fā)現(xiàn)電流曲線呈饅頭波,正常應(yīng)是直線波(圖1),測(cè)量濾波電路電容容值,總?cè)葜禐?0.285nF(正常約為125uF),表明濾波電路已不起作用。拆開電路板,7顆并聯(lián)的濾波電容針腳與本體已脫離,電容與正負(fù)極銅條形成斷路。判斷可能充電機(jī)內(nèi)部導(dǎo)熱膠在溫度上升后對(duì)濾波薄膜電容引腳產(chǎn)生應(yīng)力,拉脫其引腳,充電機(jī)濾波電路損壞產(chǎn)生EMI干擾,BMS采集精度失真,采集到超高充電電流,超過BMS安全閾值,向充電機(jī)發(fā)出“停止充電”指令。


3故障分析
3.1臺(tái)架分析
為驗(yàn)證以上推斷,做冷熱沖擊試驗(yàn):濾波電路側(cè)板灌膠7PCS,未灌膠4PCS,經(jīng)過10個(gè)冷熱循壞后,未灌膠樣件電容針腳無異常,灌膠樣件出現(xiàn)電容針腳脫離4PCS,故障再現(xiàn)。將灌膠樣件的濾波電容減少到3顆、2顆、1顆分別做臺(tái)架試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)隨著電容的減少,溫度呈上升趨勢(shì)。只剩1顆時(shí),溫度約為140℃,正常7顆電容時(shí),溫度最高點(diǎn)約為108℃。而該電容規(guī)定的工作溫度為-55℃——125℃,長(zhǎng)期過載高溫、以及引腳虛接打火會(huì)引起元器件燒蝕。


3.2原因小結(jié)
車載充電機(jī)EMI干擾增大的原因:充電過程中內(nèi)部溫度升高,導(dǎo)熱膠熱脹冷縮拉脫一部分濾波電容的針腳。當(dāng)被拉脫的電容數(shù)量越來越多時(shí),余下電容的溫度隨之劇增,直至高溫引起電容燒蝕,導(dǎo)致濾波電路失效降低濾波效果,從而使車載充電機(jī)的EMI干擾增大。
根據(jù)以上失效原理,判定如下兩個(gè)措施可以解決該問題:(1)通過增加外殼保護(hù)電容引腳;(2)優(yōu)化散熱條件:增大殼體厚度。

4措施驗(yàn)證
4.1電容增加外殼塑封
對(duì)電容增加外殼封裝,保護(hù)電容引腳焊接面,防止電容在外力條件下引腳受損,見圖4。

有封裝外殼與無封裝外殼電容交替安裝,見圖5,將試驗(yàn)樣件高溫存儲(chǔ)135℃,時(shí)間4H,低溫存儲(chǔ)-40℃,時(shí)間1H,交替循環(huán)。觀測(cè)電容引腳狀態(tài)和測(cè)試電容容值。經(jīng)過24次高低溫循環(huán)后,發(fā)現(xiàn)部分無外殼封裝的電容引腳開裂,測(cè)試總電容容值偏小,見表5。


4.2增大殼體厚度
更改前拔模角度1.2°,最薄處1.82mm,最厚處2.30mm。兩邊對(duì)稱減小拔模角度到0.8°,兩側(cè)增料偏移1mm,最厚厚度增至約3.8mm,增強(qiáng)縱向?qū)崮芰?,以降低?cè)板的熱量。

將改進(jìn)前和改進(jìn)后的兩臺(tái)樣件,加上額定負(fù)載,當(dāng)內(nèi)部檢測(cè)溫度達(dá)到90度后,對(duì)比相同器件的溫度,通過溫度對(duì)比溫度,可見增厚鋁殼可降低溫度約10℃左右,見表6。

5結(jié)語
經(jīng)分析驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)導(dǎo)熱膠在充電機(jī)工作過程發(fā)生熱脹冷縮,對(duì)元器件產(chǎn)生應(yīng)力,長(zhǎng)期加持會(huì)使元器件引腳疲勞損傷,功能失效。在設(shè)計(jì)零部件過程中,應(yīng)考慮零部件內(nèi)部的最高溫度對(duì)導(dǎo)熱膠的影響、以及避免使用引腳裸露的元器件。優(yōu)化后的充電機(jī)在整車上做耐久試驗(yàn),未發(fā)生失效,滿足要求。
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