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汽車空調(diào)系統(tǒng)中制冷劑引起的嘯叫聲研究

2022-08-01 20:21:17·  來源:易貿(mào)AUTO行家  
 
汽車在空調(diào)開關(guān)過程中,特別是發(fā)動機轉(zhuǎn)速升高過程的空調(diào)開關(guān)過程,容易產(chǎn)生類似金屬摩擦音的高頻嘯叫。本文針對此類噪聲進行測試,確認了噪聲頻率和相關(guān)零部件的

汽車在空調(diào)開關(guān)過程中,特別是發(fā)動機轉(zhuǎn)速升高過程的空調(diào)開關(guān)過程,容易產(chǎn)生類似金屬摩擦音的高頻嘯叫。本文針對此類噪聲進行測試,確認了噪聲頻率和相關(guān)零部件的振動。結(jié)合管內(nèi)流體的聲學模態(tài)分析,計算出制冷劑流體的聲學模態(tài)頻率。根據(jù)試驗結(jié)果,找出了對此聲學模態(tài)的激勵源是管路和膨脹閥的接口。制冷劑在管路中的高頻嘯叫需要滿足3個條件:

①存在聲學頻率范圍內(nèi)的聲學模態(tài);

②具有一定流速以及管路徑向的剪切激勵力;

③聲音傳遞到車內(nèi)的路徑。針對某一車型,進行分析和試驗,計算和驗證了嘯叫頻率,分析膨脹閥和其連接管的結(jié)構(gòu),找到了激勵源,通過結(jié)構(gòu)措施的改變消除了高頻嘯叫聲,從而為車輛的空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計提供了依據(jù)。

關(guān)鍵詞:汽車空調(diào),嘯叫聲,聲腔模態(tài)頻率,激勵力

作者:段傳學 ----吉利汽車研究院有限公司


如今汽車業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,隨著人們對生活品質(zhì)的追求和提高,對汽車的要求也越來越高,安全、漂亮、 空間大、配置高、通過性高、適應(yīng)性強是目前顧客對汽車的需求。汽車空調(diào)系統(tǒng)為汽車提供制冷、采暖、除霜、除霧、 空氣過濾和濕度控制,是影響汽車舒適性的主要部分,已成為汽車市場競爭的主要手段之一。而汽車空調(diào)的振動噪聲水平日益成為影響整車舒適性的最重要因素。

空調(diào)噪聲是當前汽車空調(diào)行業(yè)消費者投訴的重要問題之一,在IQS中數(shù)據(jù)一直居高不下。特別是在變工況條件下產(chǎn)生的瞬態(tài)“嘯叫”,經(jīng)常令人難以忍受。

當前,國內(nèi)外針對制冷劑系統(tǒng)產(chǎn)生的各種噪聲的研究還不成熟。對熱力膨脹閥噪聲的研究還剛剛起步,大多數(shù)研究都見于一些廠家的專利申請中。對熱力膨脹閥和管路中噪聲產(chǎn)生的機理以及控制方法都沒有明確的結(jié)論。在可查的文獻中,只有美國Ulnois大學制冷空調(diào)中心對熱力膨脹閥在不同工況下的穩(wěn)態(tài)噪聲進行了實驗研究,并對實驗結(jié)果進行了初步分析,獲得了熱力膨脹閥的穩(wěn)態(tài)噪聲與系統(tǒng)工作條件關(guān)系的定性結(jié)果。然而,熱力膨脹閥“嘯叫”伴隨著空調(diào)系統(tǒng)的瞬態(tài)變化而出現(xiàn)(如系統(tǒng)起動、關(guān)閉過程,壓縮機轉(zhuǎn)速突變等),持續(xù)時間在5s內(nèi)。

本文就是在試驗結(jié)合理論分析的基礎(chǔ)上找到開空調(diào)制冷劑流體尖叫的原因,計算并驗證了嘯叫的固有頻率,找到了激勵源并進行了整改,消除了此類噪聲。


01車輛開空調(diào)嘯叫


根據(jù)生產(chǎn)反饋,下線車輛在路試過程中出現(xiàn)類似金屬聲 的尖叫聲,聲音很尖,持續(xù)時間不長,明顯是一個異常音。因為項目時間的原因,需要快速進行整改,找到解決方案。

通過反復對車輛進行路試,確認這個金屬尖叫聲產(chǎn)生的 條件描述如下;

1) 怠速下開空調(diào),無金屬尖叫聲。

2) 怠速下開空調(diào),定置小加速踏板開度加速,出現(xiàn)金 屬尖叫聲,每次會有大小的差別,無明顯音調(diào)的差別。

3) 怠速滑行,開空調(diào),小加速踏板開度加速過程中, 轉(zhuǎn)速在1500 ~2000r/min時有金屬尖叫聲。

4) 緩加速,轉(zhuǎn)速在1500r/min以下開空調(diào),有尖叫聲。

5) 轉(zhuǎn)速超過2500r/min尖叫聲消失。

制訂測試計劃,根據(jù)測試結(jié)果進行問題排查。噪聲測試 點包括車內(nèi)駕駛員右耳和發(fā)動機艙內(nèi)噪聲,振動測試點包括 壓縮機排氣管、TXV上的高壓液管位置和TXV上的吸氣管 位置,如圖1所示。


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測試狀態(tài)為定置小加速踏板開度加速,在加速的過程中 打開空調(diào)。測試結(jié)果如圖2所示。


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結(jié)果顯示,在怠速下開空調(diào),加速到1500 ~3000r/min, 有金屬尖叫聲;尖叫聲頻率為5000Hz左右,發(fā)動機艙內(nèi)沒 有這個特征;吸氣管和排氣管上的振動特征明顯,如圖3所 示D、E、F處,特別是D處的TXV連接回氣管處振動最 明顯。


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經(jīng)過振動測試發(fā)現(xiàn),在管路吸氣管和TXV附近的 5000Hz的特征比較符合。并且機艙內(nèi)聲音特征不明顯,可 以判斷是制冷劑系統(tǒng)引起的噪聲。


02數(shù)據(jù)分析和原因查找


首先懷疑是膨脹閥閥口引起的,針對原閥取消閥口調(diào)節(jié)桿卡簧以驗證是否卡簧的振動引起。測試結(jié)果顯示嘯叫依然存在,只是頻率略有降低,為4950Hz,如圖4所示。同時,高壓液管的特征變得不明顯了。


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更進一步驗證,取消膨脹閥調(diào)節(jié)球,讓膨脹閥變成一個節(jié)流孔,節(jié)流保持不變。結(jié)果顯示頻率帶寬增加,高壓液管特征仍然不明顯,如圖5所示。


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綜上所述,嘯叫噪聲和制冷劑相關(guān)。由于嘯叫頻率比較高,并且只有在特殊條件下才能激發(fā),噪聲頻率和流體的狀態(tài)及流速相關(guān)。


03管內(nèi)噪聲產(chǎn)生的原理

對于典型的管內(nèi)流體,其波動方程為


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根據(jù)方程解的特性,假設(shè)管路壁面剛性,圓形管坐標對稱,并且只考慮徑向的模態(tài),則管內(nèi)流體的聲學模態(tài)參數(shù)估計如下:

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其中,M足馬赫數(shù),制冷劑的流速和當?shù)芈曀僦取?

除了在膨脹閥后很短的一段管馬赫數(shù)較高(M≥1),其他部分馬赫數(shù)較低(M≤1)。所以,式(2)變化為:

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前10階的模態(tài)形狀以及kp,q和 ai 的數(shù)值如圖6所 示,其中ai是管路的內(nèi)半徑。

根據(jù)圖6,第一階模態(tài)可以表述為


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對于空調(diào)系統(tǒng)來說,只有在20 ~20000Hz范圍內(nèi)的模態(tài)才能被激發(fā)和顯現(xiàn)。按照汽車空調(diào)管路直徑6?20mm計算, 只有(1, 0)、(2, 0)、(0, 1)三階模態(tài)才有可能被激勵出來。其余模態(tài)的頻率遠遠大于20000Hz的聽閾頻率。

以下的分析只考慮前3階的空腔模態(tài)。按照R134a的特性,其聲速為90~340m/s,變成液體后聲速達到1600m/so 而管路內(nèi)經(jīng)從ID=6mm到ID=15mm。


04理論分析找原因和驗證

對本空調(diào)系統(tǒng)來說,空調(diào)熱力膨脹閥和連接管的參數(shù)見表1。按照當?shù)芈曀?60m/s計算的管路聲腔模態(tài)頻率也在表1中顯示,其中氣體的當?shù)芈曀侔凑?40m/s來計算。


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對于空調(diào)管路系統(tǒng)來說,只有滿足下面三個條件才會產(chǎn)金屬尖叫聲。

1)存在流體的聲學模態(tài)(p, q)階次的聲學模態(tài)。

2)具有剪切方向的足夠的激勵力來激勵這個聲學 模態(tài)。

3)嘯叫能夠通過表面?zhèn)鬟f到駕駛員位置。

其中1)是系統(tǒng)固有的特性,2)和空調(diào)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)型 式相關(guān),比較好的設(shè)計是減振隔音25dB左右。如果是單頻 的噪聲比較凸顯,沒有足夠的遮蔽效應(yīng)的話,異響、嘯叫或 者尖聲仍然可以被用戶感覺。

2)的達成需要條件,持續(xù)的剪切力激勵來自何處?

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),由膨脹閥和管路接口產(chǎn)生,如圖7所 小,衫為 0. 8 ~ 1. 0mm。

同時,空調(diào)制冷劑系統(tǒng)中制冷劑的聲速變化范圍很大, 從5m/s到500m/s以上。聲速的變化范圍也很廣,從兩相流 的70?180m/s,到純氣體的340m/s,再到純液體的1600m/ s,如圖8所示。


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綜上所述,管路內(nèi)流體的剪切力引起了第(1,0)階的空腔模態(tài),產(chǎn)生類似金屬音的單頻噪聲。

以上確定了原因,是由接口激勵造成的。想把間隙變小不是很容易,但把間隙變大還是很方便的。增加一個墊圈,讓接管端面和TXV孔的端面間隙從0.8mm變成3.3mmn

改進后的測試結(jié)果如圖9所示。最上面的圖是原始狀態(tài):中間的圖是在膨脹閥的壓縮機側(cè)增加2.5mm厚的墊圈后的結(jié)果:最下面的圖是在上述增加墊圈的基礎(chǔ)上,在蒸發(fā)器側(cè)再增加一個15mm的墊圈后的結(jié)果。


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從圖9看出,增加一個墊圈后,明顯的金屬聲消失了,而再增加蒸發(fā)器側(cè)的一個墊圈,其效果基本沒有變化。

更改膨脹閥連接管的插人深度,減小了切向的渦流力激勵,消除了異響。

另一個典型的車輛開空調(diào)嘯叫聲的例子是,管路接頭呈90°夾角,在開空調(diào)的某個轉(zhuǎn)速下產(chǎn)生了嘯叫聲,如圖10所示。通過更改插入深度,并且把90°夾角改成180°連接,尖叫聲消失,如圖11所示


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05結(jié)論

本文分析了由于剪切力引起的管內(nèi)流體的尖叫聲,通過理論分析得出了聲學模態(tài)頻率,通過試驗找到了激勵源。

總之制冷劑在管路中的尖叫聲激發(fā)需要3個條件:

①聲學模態(tài)符合;②和流速以及結(jié)構(gòu)相關(guān)的剪切方向的激勵力;③聲音傳遞路徑合適。

通過分析這三個方面的影響,可以得出避免流體尖叫的 措施和方法,為整車的振動噪聲降低做出貢獻。


【參考文獻

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