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某新能源商用車制動(dòng)疲軟問題的改進(jìn)分析

2024-05-01 17:51:12·  來源:智能底盤之家  
 

摘要:隨著環(huán)境問題的日益嚴(yán)峻,商用車電動(dòng)化逐漸成為一種發(fā)展趨勢。新能源商用車的快速發(fā)展,伴隨著各種各樣的問題,而制動(dòng)疲軟一直是此類車型的常見問題。文章對某型新能源商用車制動(dòng)疲軟的問題進(jìn)行分析研究,結(jié)合影響制動(dòng)系統(tǒng)的相關(guān)零部件和整車布置因素,確定了影響制動(dòng)疲軟的多個(gè)原因,并提出了相應(yīng)改進(jìn)方法。通過對比測試改進(jìn)前、改進(jìn)后的整車制動(dòng)性能,驗(yàn)證了改進(jìn)措施的有效性。文章的分析方法及改進(jìn)措施,為今后該類問題提供了一定的參考。

隨著汽車電動(dòng)化、智能化的發(fā)展,商用車也開始大力發(fā)展新能源車型。為快速量產(chǎn)新能源車型,各主機(jī)廠經(jīng)常采用在燃油車的基礎(chǔ)上進(jìn)行變動(dòng)開發(fā),此種開發(fā)方式帶來了一定的問題,如制動(dòng)疲軟等。本文基于此種情況,對影響新能源車型制動(dòng)疲軟做一些初步分析,以某N2類總質(zhì)量4.5 t、采用真空助力的雙回路液壓制動(dòng)新能源商用車為例。該車型采用電子真空泵,真空度的啟停由真空泵控制器進(jìn)行控制。通過從設(shè)計(jì)角度對此車型制動(dòng)疲軟原因分析,從而制定相應(yīng)改進(jìn)措施,為解決新能源商用車制動(dòng)疲軟改進(jìn)提供一種思路。

1 制動(dòng)疲軟原因分析

制動(dòng)疲軟是新能源商用車液制動(dòng)車型中較為常見的故障,影響因素比較繁多,如制動(dòng)器間隙大,真空度低等,文章首先針對制動(dòng)疲軟問題進(jìn)行故障樹分析法(Fault Tree Analysis, FTA)分析,如圖1所示。

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圖1 制動(dòng)疲軟FTA分析

1.1 對制動(dòng)管路是否存在空氣進(jìn)行分析

制動(dòng)管路存在空氣會(huì)導(dǎo)致制動(dòng)行程變長,整車制動(dòng)力達(dá)不到駕駛?cè)藛T心里需求,是制動(dòng)疲軟的重要因素。故障車輛采用全自動(dòng)抽真空加注設(shè)備,已顯示成功加注,并進(jìn)行人工排空氣確認(rèn),故障車輛制動(dòng)管路不存在空氣。

1.2 制動(dòng)鼓與制動(dòng)蹄間隙分析

制動(dòng)鼓與制動(dòng)蹄間隙過大同樣會(huì)造成制動(dòng)行程過長,對故障車輛抽取4臺(tái),使用塞尺對前后軸制動(dòng)蹄片與制動(dòng)鼓間隙進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)制動(dòng)間隙偏差值均處于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求范圍(0.2 mm~ 0.4 mm),具體結(jié)果如表1所示,由此判斷制動(dòng)間隙對制動(dòng)疲軟問題并無影響。

表1 制動(dòng)鼓與制動(dòng)蹄間隙

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1.3 制動(dòng)器效能低

制動(dòng)器性能的優(yōu)劣直接決定整車制動(dòng)力的大小,此車型匹配前后鼓式制動(dòng)器,其前制動(dòng)器采用單向雙領(lǐng)蹄式制動(dòng)器,后制動(dòng)器采用雙向雙領(lǐng)蹄式制動(dòng)器,其制動(dòng)效能因數(shù)可達(dá)到3.3,且制動(dòng)性能比較穩(wěn)定,具有其他鼓式制動(dòng)器所不能比擬的優(yōu)勢。按照《商用車制動(dòng)器性能要求及臺(tái)架方法》(QC/T 239),此制動(dòng)器在第一次、第二次、第三次和第四次制動(dòng)效能測試中,其制動(dòng)器力矩穩(wěn)定系數(shù)、速度穩(wěn)定性能、衰退率和恢復(fù)差率均能滿足要求,可排除制動(dòng)器效能低的問題。調(diào)取第二次制動(dòng)效能測試參數(shù),如表2所示。

表2 第二次制動(dòng)效能測試參數(shù)

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注:Me為理論制動(dòng)力矩(N·m);P為測試制動(dòng)管路壓力(MPa);Pe為測試制動(dòng)管路壓力(MPa);K為制動(dòng)力矩穩(wěn)定系數(shù);vst為速度穩(wěn)定性。

1.4 ABS性能標(biāo)定差

整車防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(Anti-locked Braking System, ABS)系統(tǒng)工作時(shí),如果滑移率設(shè)置過大或過小,會(huì)導(dǎo)致整車完全抱死或制動(dòng)力不足,從而影響制動(dòng)性能。整車制動(dòng)時(shí),輪胎受到縱向的制動(dòng)力和橫向的側(cè)向力,縱向制動(dòng)力保證輪胎停下,橫向側(cè)向力保證輪胎能轉(zhuǎn)向??v向制動(dòng)力除取決于整車制動(dòng)器的制動(dòng)力外,還取決于縱向的制動(dòng)力系數(shù)?b,?b越大,地面能提供的制動(dòng)力越大。制動(dòng)力系數(shù)?b與側(cè)向力系數(shù)?L與滑移率λ之間有密切的關(guān)系,如圖2所示。

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圖2 制動(dòng)力系數(shù)與側(cè)向力系數(shù)關(guān)系

沒有進(jìn)行制動(dòng)時(shí),滑移率λ為0,制動(dòng)力系數(shù)?b為零,開始制動(dòng)滑移率到一定值時(shí),?b變?yōu)樽畲螅撕箅S著滑移率的增大制動(dòng)力系數(shù)?b變小。制動(dòng)力系數(shù)達(dá)到最大值所對應(yīng)的滑移率為最佳滑移率,滑移率一般在15%~25%之間。

對車輛ABS系統(tǒng)電子控制單元參數(shù)進(jìn)行讀取,故障車型最大滑移率在19%左右,通?;坡手荒苓_(dá)到15%,低于設(shè)定的22%標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)人為設(shè)定ABS系統(tǒng)不工作,制動(dòng)輪未明顯抱死,推測制動(dòng)力不足是導(dǎo)致整車制動(dòng)疲軟的重要原因。

1.5 對真空助力器的分析

制動(dòng)管路油壓是整車制動(dòng)力直接的體現(xiàn),而整車真空度的大小直接影響制動(dòng)管路油壓的高低。為保證油壓的測試數(shù)據(jù)有效,整車制動(dòng)真空度保持在?66.7 kPa,檢測的整車制動(dòng)管路油壓如表3所示。

表3 制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)測管路油壓與理論管路油壓

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根據(jù)測試結(jié)果顯示,整車實(shí)測制動(dòng)管路油壓比理論值偏低,因真空度已經(jīng)保持在理論值 ?66.7 kPa,而真空助力器的輸出性能與制動(dòng)管路油壓強(qiáng)相關(guān),故真空助力器是影響制動(dòng)管路壓力的一個(gè)重要因素。通過對真空助力器檢測,故障車輛真空助力器輸出性能為最大輸出力(560 N, 4 800 N),而理論要求為(782 N, 5 418 N)。真空助力器理論曲線如圖3所示。

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圖3 真空助力器理論曲線

1.6 對真空泵控制器邏輯的分析

考慮到真空度對輸出力的影響,同時(shí)電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)燃油車的真空來源不同,故按照不同的制動(dòng)方式,隨機(jī)抽取4臺(tái)車輛進(jìn)行測量,測量值如表4所示。測得在首次制動(dòng)結(jié)束后,真空泵未工作,真空度處于-50 kPa左右,在-52 kPa和 -80 kPa時(shí),對整車制動(dòng)力進(jìn)行測量發(fā)現(xiàn),真空度-52 kPa時(shí),制動(dòng)力更差,故真空泵控制器工作邏輯導(dǎo)致真空筒中存在低真空度狀態(tài),進(jìn)而導(dǎo)致制動(dòng)力不合格,是影響制動(dòng)疲軟的一個(gè)重要因素。

表4 車輛不同狀態(tài)真空度

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2 改進(jìn)優(yōu)化

根據(jù)上述分析,真空助力器輸出性能不達(dá)標(biāo)、真空度低是導(dǎo)致此車型制動(dòng)疲軟的主要原因。

2.1 加大真空助力器尺寸規(guī)格

真空助力器的輸出性能主要取決于真空度與膜片尺寸規(guī)格,在真空度保持不變的情況下,膜片尺寸越大,其輸出力越大。為保證真空助力器輸出力滿足圖紙要求(≥5 418 N),將真空助力器膜片直徑尺寸由“8+9”改為“9+10”。

真空助力器更改為“9+10”后,其輸出力達(dá)到(715 N,5 935 N),其實(shí)際油壓測試效果如圖4所示,已滿足整車設(shè)計(jì)要求。

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圖4 “9+10”真空助力器和理論的油壓與踏板力對應(yīng)關(guān)系圖

2.2 提升制動(dòng)系統(tǒng)真空度

真空助力器輸出力能隨真空度的提升而變大,圖5為“9+10”真空助力器輸入力與輸出液壓曲線圖。當(dāng)真空度為-66.7 kPa時(shí),真空助力器總泵總成輸出力為5 935 N。當(dāng)真空度達(dá)到-80 kPa時(shí),其輸出力為7 198 N,系統(tǒng)真空度增加20%時(shí),輸出值約增加20%。

目前真空泵控制器檢測真空度高于-50 kPa時(shí)開始工作,真空度低于-80 kPa時(shí)停止工作。當(dāng)一腳制動(dòng)后,真空度下降在-52 kPa左右,第二腳制動(dòng)效果變差。

更改真空泵控制器啟動(dòng)的觸發(fā)值,真空度達(dá)到-70 kPa時(shí)開始工作,真空度達(dá)到-80 kPa時(shí)延時(shí)5 s停止工作(此時(shí)真空度會(huì)達(dá)到-83 kPa),當(dāng)一腳制動(dòng)后,真空泵開始工作,從而保證第二腳也在較高的真空度下。

通過更改真空泵控制器的策略,使制動(dòng)系統(tǒng)真空度一直保持在高真空下,從而保持整個(gè)系統(tǒng)的制動(dòng)可靠性。

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圖5 “9+10”真空助力器 輸出力與輸入力性能曲線

3 試驗(yàn)驗(yàn)證

為了檢驗(yàn)上述改進(jìn)措施是否有效,整車裝配改進(jìn)后的真空助力器和真空泵控制器,然后進(jìn)行整車制動(dòng)試驗(yàn)測試,最后對多臺(tái)更改車輛進(jìn)行整車制動(dòng)率測試和專業(yè)駕駛?cè)藛T主觀評價(jià)。

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圖6 更改前制動(dòng)減速度曲線測試圖

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圖7 更改后制動(dòng)減速度曲線測試圖

整車制動(dòng)試驗(yàn)按照《商用車輛和掛車制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》(GB 12676—2014),制動(dòng)減速度由5.9 m/s2提升至7.2 m/s2,制動(dòng)距離由26 m提升至23 m,整車制動(dòng)性能提升明顯。

對多臺(tái)更改后的車輛采用《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》(GB 7258—2017)中制動(dòng)率測試,其均能滿足要求,且主觀評價(jià),制動(dòng)踏板行程適中、性能良好。

表5 整車制動(dòng)率評價(jià)參數(shù)表

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4 結(jié)論

通過對制動(dòng)系統(tǒng)各方面的分析,明確了與制動(dòng)疲軟相關(guān)的各種影響因素,針對各種影響因素一一分析,最終確定影響制動(dòng)疲軟的主要原因,并對其主要影響因素提出相應(yīng)改進(jìn)措施。最終通過整車制動(dòng)力測試和專業(yè)人員評價(jià),從主觀和客觀方面驗(yàn)證了文章前面原因分析的正確性和改進(jìn)措施的有效性,為新能源商用車制動(dòng)疲軟問題提供一種系統(tǒng)解決思路。

作者:何 果,李青章,韓彥瀟,趙威鋒

安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司

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