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基于CFD分析和試驗(yàn)的整車熱管理性能研究

2021-02-17 21:01:03·  來(lái)源:電動(dòng)學(xué)堂  作者:崔振偉  
 
文章來(lái)源:中國(guó)第一汽車股份有限公司天津技術(shù)開(kāi)發(fā)分公司隨著各類一維和三維商用仿真軟件的推陳出新,整車熱管理開(kāi)發(fā)越來(lái)越倚重于運(yùn)用各類軟件來(lái)驗(yàn)證方案,以期達(dá)
文章來(lái)源:中國(guó)第一汽車股份有限公司天津技術(shù)開(kāi)發(fā)分公司

隨著各類一維和三維商用仿真軟件的推陳出新,整車熱管理開(kāi)發(fā)越來(lái)越倚重于運(yùn)用各類軟件來(lái)驗(yàn)證方案,以期達(dá)到更佳效果的同時(shí)減少開(kāi)發(fā)周期和成本,學(xué)者們?cè)诖朔矫孀隽舜罅康难芯亢蛯?shí)踐。文章采用CFD仿真結(jié)合整車環(huán)境模擬倉(cāng)試驗(yàn)的方法,驗(yàn)證了一系列優(yōu)化方案對(duì)整車熱管理性能的貢獻(xiàn),選擇了最優(yōu)的方案組合進(jìn)行應(yīng)用,幫助車型通過(guò)熱平衡考核,對(duì)其他車型的開(kāi)發(fā)也有很好的借鑒意義。

1現(xiàn)狀分析

在某新車型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中,出現(xiàn)了整車熱平衡考核無(wú)法通過(guò),冷卻性能嚴(yán)重不足的情況。主要表現(xiàn)為:爬坡工況和高速工況水溫快速超過(guò)118℃的報(bào)警限值,儀表報(bào)警,整車空調(diào)停止工作進(jìn)入熱保護(hù)狀態(tài);在連續(xù)爬坡工況中,還出現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)工作粗暴,功率和扭矩逐漸下降的現(xiàn)象。
通過(guò)采集發(fā)動(dòng)機(jī)水溫、進(jìn)氣溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元控制數(shù)據(jù)等參數(shù)并分析后,將問(wèn)題歸結(jié)為3方面:1)散熱系統(tǒng)性能不足,導(dǎo)致水溫超標(biāo);2)停機(jī)后無(wú)法有效降低缸體和增壓器溫度;3)中冷器性能不足,導(dǎo)致連續(xù)爬坡工況下發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣溫度超標(biāo),爆振增加,功率和扭矩丟失。

2方案制定

2.1優(yōu)化格柵
增大車輛上、下格柵開(kāi)口面積可以有效增加機(jī)艙進(jìn)風(fēng)量,但過(guò)大的開(kāi)口會(huì)影響整車視覺(jué)美觀性,對(duì)異物的阻擋效果也會(huì)降低,導(dǎo)致散熱器過(guò)早的損壞;機(jī)艙進(jìn)風(fēng)量的增加意味著整車風(fēng)阻的增大,這也會(huì)對(duì)整車油耗產(chǎn)生不利影響。因此,選擇合適的格柵開(kāi)口面積非常重要。
根據(jù)格柵造型、格柵與冷卻模塊的位置關(guān)系,制定了格柵開(kāi)口增大方案,如圖1所示。對(duì)方案進(jìn)行了仿真分析,分析結(jié)果,如表1所示。
基于CFD分析和試驗(yàn)的整車熱管理性能研究
基于CFD分析和試驗(yàn)的整車熱管理性能研究11
從表1可以看出,新方案相比于原方案,散熱器進(jìn)風(fēng)量在低速工況下可增加2.99%,高速工況下可增加6.31%,但中冷器進(jìn)風(fēng)量在低速工況下無(wú)變化,高速工況下有所下降;對(duì)比上、下格柵的進(jìn)風(fēng)量變化(分別增加21.75%和31.84%),發(fā)現(xiàn)風(fēng)量利用率有所下降。進(jìn)一步分析流場(chǎng)發(fā)現(xiàn),由于機(jī)艙在中冷器下方和散熱器兩側(cè)均存在間隙,導(dǎo)致進(jìn)入格柵的風(fēng)量利用率不高,如圖2所示。綜上,決定采用新方案格柵,同時(shí)修改導(dǎo)風(fēng)板方案以優(yōu)化前端模塊密封。

基于CFD分析和試驗(yàn)的整車熱管理性能研究2
2.2優(yōu)化導(dǎo)風(fēng)板
根據(jù)流場(chǎng)仿真結(jié)果,決定在導(dǎo)風(fēng)板周邊與保險(xiǎn)杠的接觸位置增加海綿條以優(yōu)化密封效果,如圖3所示。
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鑒于中冷器下方風(fēng)量泄漏較嚴(yán)重,制定了增加下部密封的一體式導(dǎo)風(fēng)板方案,如圖4所示。CFD仿真風(fēng)量,如表2所示。

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低速工況下,新方案相比原方案冷卻模塊進(jìn)氣量變化不大,其中,冷凝器、散熱器風(fēng)量均有微小增加,中冷器風(fēng)量不變。但新方案上、下格柵進(jìn)氣量均小于原方案,說(shuō)明格柵進(jìn)風(fēng)的利用率更高。高速工況下,新方案的冷凝器、散熱器風(fēng)量相比原方案均有所增加,但中冷器風(fēng)量減少。新方案上、下格柵的進(jìn)氣量均小于原方案,格柵進(jìn)風(fēng)的利用率顯著提高,有利于整車風(fēng)阻系數(shù)的減小。
導(dǎo)風(fēng)板增加下部密封流場(chǎng)仿真結(jié)果,如圖5 所示。從機(jī)艙流場(chǎng)來(lái)看,新添加的下導(dǎo)風(fēng)板不能完全解決格柵進(jìn)風(fēng)泄露問(wèn)題,同時(shí)會(huì)使得下格柵進(jìn)風(fēng)量有所減小,這在高速工況下尤為明顯:在120 km/h 的工況下,雖然進(jìn)風(fēng)泄露有所減少,但下格柵的進(jìn)風(fēng)量減少的更為明顯,導(dǎo)致中冷器風(fēng)量反而有所減小。

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綜上,增加下導(dǎo)風(fēng)板產(chǎn)生的收益并不能抵消其產(chǎn)生的不良影響,因此決定僅采用增加海綿條密封方案,不采用增加下部封堵方案。
2.3提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
提高整車?yán)鋮s能力的最直接手段就是增加冷卻模塊的散熱量,而增大散熱器的迎風(fēng)面積是最有效的手段。但受限于整車造型,前端框架存在最大邊界,散熱器和中冷器難以增大迎風(fēng)面積,因此想要增強(qiáng)冷卻模塊的散熱能力,提高風(fēng)扇風(fēng)量也是比較好的選擇。綜合考慮風(fēng)扇性能和噪音,將風(fēng)扇轉(zhuǎn)速由當(dāng)前的2500r/min提升至2600r/min左右,并進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)。在試驗(yàn)中通過(guò)外接電源的方式來(lái)驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇,通過(guò)提升電流來(lái)提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,試驗(yàn)結(jié)果,如圖6所示。

基于CFD分析和試驗(yàn)的整車熱管理性能研究6
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,提高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速對(duì)冷卻性能的提升效果明顯,同時(shí)主觀感受上風(fēng)扇噪音并未有明顯增加,因此決定采用此方案。
2.4優(yōu)化風(fēng)扇控制策略
發(fā)動(dòng)機(jī)水溫和進(jìn)氣溫度會(huì)直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀態(tài),爆振增加的趨勢(shì)會(huì)促使發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元推遲點(diǎn)火提前角、增大噴油量等,因此,風(fēng)扇的提前介入會(huì)改善發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),有益于熱管理。原風(fēng)扇控制策略中風(fēng)扇高速檔開(kāi)啟較晚,無(wú)法有效抑制水溫上升速率,并且發(fā)動(dòng)機(jī)停機(jī)后風(fēng)扇延時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間較短,無(wú)法滿足增壓發(fā)動(dòng)機(jī)缸體和增壓器高余熱的散熱要求。因此,分別制定了提前3℃和提前5℃開(kāi)啟風(fēng)扇高速擋的方案,并將風(fēng)扇停機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)從30s延長(zhǎng)至60s。采用以上方案進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。

基于CFD分析和試驗(yàn)的整車熱管理性能研究7
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,控制策略中對(duì)風(fēng)扇高速擋的開(kāi)啟水溫設(shè)定越低,對(duì)水溫上升速率的抑制效果越好,對(duì)整車熱管理性能的貢獻(xiàn)越大。因此最終決定采用100℃開(kāi)啟風(fēng)扇高速擋的方案。

3整車試驗(yàn)驗(yàn)證

基于以上方案驗(yàn)證結(jié)果,決定選用增大格柵進(jìn)風(fēng)面積、導(dǎo)風(fēng)板增加海綿條改善密封、提高電動(dòng)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速并延長(zhǎng)停機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間和優(yōu)化電動(dòng)風(fēng)扇控制策略4個(gè)方案進(jìn)行綜合應(yīng)用。應(yīng)用后的整車熱平衡試驗(yàn)結(jié)果,如表3所示。所有熱平衡工況均滿足要求,試驗(yàn)通過(guò)。
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4結(jié)論

提高整車熱管理的方式有很多,但應(yīng)用在不同車型上的效果會(huì)產(chǎn)生很大差異,有些方案甚至?xí)?duì)整體產(chǎn)生不利影響,如文章所提到的增加下部密封方案。因此,方案的確定必須基于整車具體情況,進(jìn)行詳細(xì)分析后確定,CFD流場(chǎng)仿真可以提供很好的借鑒,并且縮短試驗(yàn)周期,節(jié)約費(fèi)用。 
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