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汽車制動引起轉(zhuǎn)向盤抖動問題分析

2022-05-05 16:43:38·  來源:北京汽車股份有限公司汽車研究院  
 
摘 要:采用模態(tài)分析方法得到汽車制動引起轉(zhuǎn)向盤抖動的原因是前懸架系統(tǒng)模態(tài);通過改變控制臂后襯套剛度可改變懸架系統(tǒng)模態(tài)。試驗(yàn)結(jié)果表明:增加下擺臂后襯套剛

摘 要:采用模態(tài)分析方法得到汽車制動引起轉(zhuǎn)向盤抖動的原因是前懸架系統(tǒng)模態(tài);通過改變控制臂后襯套剛度可改變懸架系統(tǒng)模態(tài)。試驗(yàn)結(jié)果表明:增加下擺臂后襯套剛度可改變懸架系統(tǒng)模態(tài),有效縮短振動頻域,降低轉(zhuǎn)向盤抖動幅度。


引 言


制動引起的踏板、車體振動及轉(zhuǎn)向盤抖動發(fā)生的根源是機(jī)加工中制動盤厚度變化不均勻[1],這類振動或抖動稱為冷抖動(Cold Judder)。制動盤圓周方向厚度不均勻會引起制動摩擦力矩周期性變化,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向盤抖動,是機(jī)械結(jié)構(gòu)中由激勵源、振動傳遞器和振動放大輸出等環(huán)節(jié)組成的機(jī)械振動系統(tǒng)。由于制造精度不足引起制動盤圓周方向厚度尺寸不一致,這在汽車界是一大難題;另外,用戶長期使用中頻繁制動產(chǎn)生的制動摩擦力矩及不同的制動強(qiáng)度等因素,也會引起制動盤局部磨損,從而加劇制動盤沿著圓周方向的厚度尺寸變化不均勻。以上原因?qū)е轮苿舆^程中制動盤與摩擦片之間的制動摩擦力產(chǎn)生周期性變化[2],周期性變化的制動力矩作為一種外部激勵傳遞給懸架系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及車身結(jié)構(gòu)系統(tǒng),當(dāng)制動力矩的變化頻率與懸架系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪端等結(jié)構(gòu)模態(tài)頻率相同時(shí),會發(fā)生共振。由于采用的懸架結(jié)構(gòu)、輪端結(jié)構(gòu)及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不同,駕駛員對制動引起的轉(zhuǎn)向盤振動主觀感受也會不同[3]。針對轉(zhuǎn)向盤抖動問題,國內(nèi)學(xué)者通過抖動現(xiàn)象描述、試驗(yàn)研究和定性分析進(jìn)行研究。


在某SUV開發(fā)過程的路試階段,在75~95 km/h車速下制動時(shí),車輛發(fā)生抖動,轉(zhuǎn)向盤抖動嚴(yán)重,制動踏板和車身地板輕微抖動。


1 制動抖動發(fā)生機(jī)理


制動抖動發(fā)生的主要原因是制動力矩波動導(dǎo)致地面制動縱向力波動[4],引起前輪擺振,該振動通過轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及懸架擺臂襯套分別傳遞給轉(zhuǎn)向盤及前副車架,再由副車架放大后傳遞給轉(zhuǎn)向盤、車身,引起轉(zhuǎn)向盤抖動、車身地板抖動。

根據(jù)以上分析及故障車型的具體結(jié)構(gòu),得出制動抖動的傳遞路徑,如圖1所示。


圖片

圖1 制動抖動傳遞路徑原理圖


根據(jù)圖1并結(jié)合整車路試測試,分析該振動問題的傳遞途徑,分辨共振部件,計(jì)算共振頻率,結(jié)合整車結(jié)構(gòu)布置,進(jìn)行改進(jìn)驗(yàn)證。


2 共振源模態(tài)分析


2.1 激勵源頻率分析


若制動盤的圓周內(nèi)厚度不均勻現(xiàn)象出現(xiàn)1~2次,則汽車行駛時(shí),隨著車輪旋轉(zhuǎn)1圈,會產(chǎn)生1~2次激勵[5]。輪胎每秒鐘轉(zhuǎn)動的圈數(shù)為


圖片

(1)


式中:v為故障車車速,km/h;R為輪胎滾動半徑,mm。當(dāng)v為75~95 km/h,輪胎滾動半徑R為330 mm時(shí),輪胎轉(zhuǎn)動圈數(shù)為10.0 ~12.7圈/s,計(jì)算得出制動盤與摩擦片產(chǎn)生的激勵頻率分別為10.0~12.7 Hz和20~26 Hz。若該故障車懸架、轉(zhuǎn)向及輪邊等部件固有頻率正好處于該范圍內(nèi),則會引起共振。


2.2 麥弗遜前懸架模態(tài)分析


該車前懸架采用麥弗遜懸架,模態(tài)分析結(jié)果見表1。


表1 前麥弗遜懸架系統(tǒng)模態(tài)分析 Hz

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由表1可知,前懸架系統(tǒng)的縱向模態(tài)頻率為24.9 Hz,處于該車在75~95 km/h(對應(yīng)車速為93 km/h)下的激勵頻率范圍20~26 Hz,會引起共振,導(dǎo)致車體、制動踏板及轉(zhuǎn)向盤抖動。


2.3 輪邊制動部件模態(tài)分析


帶轉(zhuǎn)向節(jié)的前輪制動部件包括前轉(zhuǎn)向節(jié)、制動卡鉗、制動盤及摩擦片。模態(tài)分析結(jié)果見表2。


表2 輪邊制動部件模態(tài)分析 Hz

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表2中自由模態(tài)是結(jié)構(gòu)自身的固有模態(tài),工作模態(tài)是用于工程時(shí)施加邊界約束后的實(shí)際結(jié)構(gòu)模態(tài)。帶轉(zhuǎn)向節(jié)的前輪制動部件的模態(tài)頻率,不在75~95 km/h制動時(shí)的激勵頻率范圍內(nèi),避免了系統(tǒng)共振發(fā)生。


2.4 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)分析


通過HyperWorks軟件對該車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的模態(tài)分析得到,前后方向振動頻率是51.9 Hz,左右方向振動頻率是68 Hz。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)頻率均不在75~95 km/h制動時(shí)的激勵頻率范圍內(nèi),避免了系統(tǒng)共振發(fā)生。


3 整車道路試驗(yàn)研究


為了測試制動力矩從輪邊到轉(zhuǎn)向盤的具體傳遞過程,在良好的瀝青路面上進(jìn)行制動抖動再現(xiàn)試驗(yàn),實(shí)車不同部位安裝15個(gè)同步信號加速度傳感器(3個(gè)方向)。加速點(diǎn)測點(diǎn)布置見表3。


表3 傳感器測試布置

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通過以上測點(diǎn)可以實(shí)時(shí)測試各個(gè)環(huán)節(jié)振動加速度幅值。


3.1 試驗(yàn)改進(jìn)方案


對前懸架系統(tǒng)模態(tài)進(jìn)行研究,隨著控制臂后襯套剛度增加,前懸架模態(tài)隨之改變。橡膠襯套剛度與懸架固有模態(tài)之間的關(guān)系見表4。


表4 橡膠襯套剛度與懸架系統(tǒng)模態(tài)關(guān)系

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增加控制臂后襯套剛度,可提升懸架系統(tǒng)模態(tài)頻率,可將模態(tài)頻率移出制動抖動車速下的激勵頻率范圍。結(jié)合式(1)計(jì)算的故障車激勵頻率,將控制臂后襯套徑向剛度相比原剛度增加200%作為最終的改進(jìn)方案,見表5。


表5 控制臂后襯套剛度改進(jìn) N/mm

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3.2 改進(jìn)方案的主觀評價(jià)結(jié)果


對故障車分別進(jìn)行原車狀態(tài)及改進(jìn)方案試驗(yàn),制動引起轉(zhuǎn)向盤抖動的主觀評價(jià)見表6。


表6 主觀評價(jià)結(jié)果

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從表6評價(jià)結(jié)果可知,采用改進(jìn)方案后,在50~70 km/h速度段,轉(zhuǎn)向盤抖動幅度比原車降低,改善明顯;在70~90 km/h速度段,制動抖動幅值變小,改善明顯。


3.3 改進(jìn)方案的客觀評價(jià)結(jié)果


對原車及改進(jìn)方案分別進(jìn)行80 km/h速度下制動,并進(jìn)行轉(zhuǎn)向盤抖動測試。測試部位如圖2所示,測試結(jié)果如圖3所示。


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圖2 轉(zhuǎn)向盤抖動測試傳感器安裝


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圖3 50~80 km/h制動時(shí)轉(zhuǎn)向盤抖動


由圖3得到以下結(jié)論:(1)以80 km/h初速度制動時(shí),原車轉(zhuǎn)向盤抖動幅值最大為0.64g,改進(jìn)方案轉(zhuǎn)向盤抖動幅值最大為0.58g,降低近10%;(2)改進(jìn)方案在50~72 km/h階段轉(zhuǎn)向盤抖動迅速下降,原車在50~70 km/h階段轉(zhuǎn)向盤抖動幅值呈現(xiàn)上升趨勢;因此,在50~70 km/h車速范圍內(nèi),改進(jìn)方案轉(zhuǎn)向盤抖動較原車有明顯改善,同主觀評價(jià)結(jié)果一致。


4 結(jié) 論


(1)制動引起轉(zhuǎn)向盤抖動的共振源是前懸架系統(tǒng),通過改變控制臂后襯套剛度可改變懸架系統(tǒng)模態(tài);


(2)試驗(yàn)結(jié)果表明:增加下擺臂后襯套剛度可改變懸架系統(tǒng)模態(tài),有效縮短振動頻率,降低轉(zhuǎn)向盤抖動幅值。

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