1.1 試驗(yàn)?zāi)康?/div>
通過試驗(yàn)測量方向盤在各個工況下的振動大小,了解并量化方向盤振動的特性,找出振動的問題峰值,確定優(yōu)化的目標(biāo)頻率。
1.2 試驗(yàn)方法
通過在方向盤上安裝一個三向加速度傳感器來測量方向盤振動信號。傳感器安裝于圖1所示坐標(biāo)系原點(diǎn)位置,坐標(biāo)系選擇如圖1所示。
所測量工況有怠速、2檔和3檔以及最高檔加速工況、高速巡航工況(60km/h~120km/h,每隔10km/h,此外增加95km/h和105km./h)、滑行工況(slidup、sliddown、coastdown)。
圖1 方向盤振動分析坐標(biāo)系示意圖
1.3 方向盤振動試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析結(jié)果
通過對摸底試驗(yàn)得出的數(shù)據(jù)作分析,得出以下兩個主要的結(jié)論:
1.3.1 在所有工況下,Z向的振動都比其它兩個方向的振動要嚴(yán)重。如下面兩圖是怠速工況下方向盤三個方向的振動信號在頻域的對比。
圖2 怠速工況方向盤振動頻譜圖
1.3.2 方向盤振動峰值主要集中在20-106的頻率范圍內(nèi)。在所有工況的振動峰值里,110km/h(28Hz), 105km/h(28Hz),70km/h(38Hz)的振動是最嚴(yán)重的;而怠速工況的使用頻率比較高,其峰值(26Hz)也很重要;60,80,120km/h的32Hz振動也是很明顯的。
圖3 20至106Hz方向盤振動頻譜峰值圖
圖4 110km/h(28.95Hz), 105km/h(27.65Hz), 70km/h(38Hz), 怠速(26.64Hz)
方向盤振動頻譜圖
圖5 60、80和120km/h工況下30Hz附近峰值
2 方向盤模態(tài)試驗(yàn)
2.1 試驗(yàn)?zāi)康?/div>
通過試驗(yàn)確定方向盤在安裝狀態(tài)下的固有頻率,以判斷是否有共振現(xiàn)象導(dǎo)致方向盤的振動問題。從摸底試驗(yàn)的結(jié)果可以看出,方向盤振動的問題主要是Z向振動比較大,因此模態(tài)試驗(yàn)的目的是測量方向盤在Z向振動的固有頻率。
2.2 試驗(yàn)方案
在臺架車上,安裝狀態(tài)下,沿方向盤外沿布置8個加速度傳感器,于方向盤正中布置一個,方向均為Z向。用力錘在圖6所示位置敲擊,測量方向盤的加速度響應(yīng),以此分析出方向盤在Z向振動的固有頻率。
圖6 方向盤模態(tài)試驗(yàn)
2.3 試驗(yàn)結(jié)果
通過對模態(tài)試驗(yàn)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出方向盤Z向的固有頻率如表1所示。與摸底試驗(yàn)結(jié)果對比,可以發(fā)現(xiàn),方向盤Z向第1、2階的固有頻率均與問題頻率接近,圖4中黑粗豎線表示方向盤Z向第1階的固有頻率,圖5中黑粗豎線表示方向盤Z向第2階固有頻率。
從模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果可以看出,方向盤在固有頻率下的共振是導(dǎo)致方向盤振動的原因之一。尤其是方向盤Z向一階頻率與發(fā)動機(jī)怠速下的二階頻率非常接近,極易被激發(fā)出來。
表1 方向盤Z向固有頻率
3 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)仿真模態(tài)分析
3.1 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)仿真模態(tài)分析目的
通過對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)作仿真模態(tài)分析,可以找出在模態(tài)頻率下,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)生較大應(yīng)變的區(qū)域,這表示在該區(qū)域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的剛度不夠。針對該區(qū)域的結(jié)構(gòu)加強(qiáng)將能夠增加其剛度,提高該階模態(tài)的固有頻率,并進(jìn)而與激勵信號的頻率錯開,避免結(jié)構(gòu)的共振,降低方向盤的振動響應(yīng)。
3.2 傳真計算結(jié)果
通過對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)建立有限元模態(tài),計算出其在前兩階模態(tài)下的應(yīng)變,如圖7與圖8所示??梢钥闯觯饕淖冃伟l(fā)生在轉(zhuǎn)向管柱與方向盤連接的一段,以及輪輻支撐桿上。這也是需要加強(qiáng)的地方。
圖7 第一階模態(tài)振型圖
圖8 第二階模態(tài)振型圖
4 優(yōu)化方案的提出
在摸底試驗(yàn)中我們確定了方向盤振動的問題,又通過方向盤的模態(tài)試驗(yàn)找出了其固有頻率,發(fā)現(xiàn)存在模態(tài)頻率下的共振現(xiàn)象。又通過傳真分析,確定了轉(zhuǎn)向管柱與方向盤連接的一段,以及輪輻支撐桿是需要加強(qiáng)剛度的地方。因此我們提出如下的優(yōu)化方案:
轉(zhuǎn)向管柱近方向盤段半徑增加2mm(如圖所示);輪輻支撐桿半徑增加4mm左右(如圖9)。
圖9 轉(zhuǎn)向管柱改進(jìn)
圖10 輪輻支撐桿改進(jìn)
5 優(yōu)化方案效果預(yù)測
在傳真模型中實(shí)現(xiàn)優(yōu)化方案,計算其對于提高轉(zhuǎn)向系統(tǒng)固有頻率的效果。計算結(jié)果如表2所示。
表2 固有頻率提高效果預(yù)測